201*年自动化专业技术监督工作总结
201*年自动化专业技术监督
工作总结
二一一年十二月
201*年自动化专业技术监督工作总结
201*年XX供电局自动化班认真贯彻落实技术监督条例,积极做好本职工作。自动化班在人员少、工作量大、工作任务重的条件下,克服困难、辛勤工作,使每项工作规范化、程序化、制度化,为201*年我局的自动化技术监督工作做出了自己应尽的努力,确保了调度自动化系统的安全、稳定、可靠运行。现将201*年技术监督情况总结如下:
一、技术监督指标完成情况及工作量统计:1、自动化系统运行情况:
201*年1-11月份各项主要技术指标完成如下:
调度自动化系统平均运行率99.95%子站设备可用率99.76%数据通信可用率99.95%计算机系统可用率100%调度日报合格率100%遥信正确动作率100%遥测月合格率99.97%
事故时遥信反应正确个数160个,错误个数0个,正确动作率100%
2、自动化系统管理情况:
在加强对设备巡视维护的同时,继续加强对自动化人员的管理,责任到人,由专人负责每月按时向中调自动化处上报自动化系统运行报表。检修计划及检修流程均通过OMS进行流转,规范了自动化检修管理。
3、工作量统计
按照调度自动化专业检修工作规范化流程管理的要求,201*年,共完成检修任务单,办理二种工作票43份,执行《检修作业指导书2份,工作票合格率100%,发现并处理设备危急缺陷0处,严重缺陷0处,一般缺陷29处,缺陷消除率100%。二、201*年开展的主要工作:
1、春秋季安全大检查工作开展情况
按照局春秋季检修计划安排,201*年春秋检主要完成1套主站系统,14套厂站系统的检修任务。
主站端对每一个接入调度自动化系统的遥测、遥信、保护、非电量信号等进行了核对,及时更改了有误的信号及测量;对部分可遥控的隔离开关及断路器进行了远方遥控试验;完善了电网主接线图、棒图、曲线、报表,确保了各类信息的完整性和准确性;对WEB系统进行了细致维护;检查了主站系统装置的对时情况,保证整个调度自动化系统的时间统一;对调度自动化电源系统进行了电压测试及充放电试验,试验显示正常情况下,UPS输出电压为221V,在无交流输入的情况下,电池组可对系统持续供电4小时以上。
厂站端清扫了各变电所的自动化设备,通过观察测控装置的各种指示灯进行了设备硬件检查;检查了系统电源的运行状况,对各站自动化专用UPS电源进行了断电切换试验,保证了自动化设备的供电可靠性;通过传动试验,检查了厂站自动化系统后台设备与测控装置的软件功能及通讯功能。检查了测控装置,保护装置、后台机等设备的时间,确保GPS的对时功能,保证整个调度自动化系统的时间统一。
2、安全性评价、技术监督管理工作开展情况
切实加强了调度自动化系统的安全性评价工作及技术监督专业管理工作,配合调度圆满完成了“春节”、“国庆”等各项保电任务。为提高自动化系统各项指标,结合春检对调度自动化系统电源进行了仔细认真的检查,努力加强系统的运行维护,发现问题及时处理;加强与通讯部门的联系和沟通,及时处理通道故障,缩短通道中断时间;严格对自动化系统运行指标的考核,提高自动化系统运行维护水平,对制定的《自动化设备非正常停用时的事故处理预案》和《自动化电源事故处理预案》重新进行了讨论学习,分析预案实施细节,使每个人做到心中有数,确保应急处理预案启动及时有效。
在做好日常检修的同时,自动化班狠抓专业规范化管理,重新修订了部分专业管理制度及运行规程,讨论编制了《自动化信息解析手册及命名规范》,对自动化信息的命名进行了进一步统一,并对接入调度自动化系统的自动化信息进行了解析,有效促进了调度监控人员对监控信息的深入了解。配合公司编写完成了《调度自动化系统隐患排查细则》,细化了调度自动化系统隐患排查内容,为自动化系统隐患排查提供了依据。
3.基础数据综合整治工作开展情况
按照中调《关于全面开展调度自动化基础数据综合整治工作的通知》要求及《XX供电局调度自动化基础数据质量综合整治工作方案和实施计划》安排,对我局所辖9座110kV变电站基础数据逐步进行了完善,完善后断路器位置接入率为100%;隔离开关位置接入率为100%,接地刀闸位置接入率95.6%,主变分接头位置接入率为100%。
借助线路检修停电机会,对测控装置进行了校验,全年共校验测控装置72台,出具试验报告72份,按照测控装置定检设备相关规定要求,对现用的两台交流采样变送器检验仪送至宁夏电力公司电力科学研究院进行了定检。
4、技术培训工作的开展情况
对自动化班新进人员在保证安全的情况下,结合“冬培夏练,春秋自学”活动的开展,在春检工作中,以老带新,以高带低,尽可能地让他们亲自动脑、动手,使每个班员都有独立思考并解决问题的机会来锻炼自己,将培训转入现场且具体化,指导班员在工作中学习具体设备,具体的系统。针对现场遇到的问题进行讨论,通过现象分析原因,提高班员解决实际问题的能力;对新系统全班成员一起学习,交流学习心得,提高对新系统的掌握能力。
利用闲余时间开展技术讲课活动,以专业带头人讲课、自主学习的方式,结合平日技改消缺工作,针对网络通讯,调度自动化、继电保护等基础知识,展开了全面的学习,对其中涉及到的难点和施工中容易忽视的部分,进行了详细的解答,全员参与讨论,有效提升了自动化人员技能水平。
5、档案资料的整理情况
自动化设专人负责系统的所有资料和图纸的规范化管理,确保其完整、实用。随时更新图纸和记录厂站缺陷,所有新建档案资料全部实现了微机化管理。并且结合今年检修工作完善补充了设备台帐,使设备台帐管理更加实用,方便了设备管理及其监督工作。
6、新设备、新技术应用情况6.1调度数据网的应用
完成1个调度数据网XX地调核心层节点、9个110kV变电站接入层节点及1套网管系统的安装调试工作。核心节点装设调度数据网机柜2面,核心路由器两台,网管系统一套。每个接入层节点新装设调度数据网机柜1面,路由器1台、交换机2台、纵向加密装置2台。110kV调度数据网的建设完成,结束了我局调度自动化系统远传通道单一的历史,解决了调度自动化信息因通道原因造成的信息传输速度慢,传输量少的不足。有效提高了自动化信息的可靠性和及时性,为确保调度自动化系统安全稳定运行增添了又一道防线。
6.2遥视平台的应用
建设完成了调控一体化遥视平台系统,并将XX变、清水河变及南郊变所有摄像头监视信号远程接入系统,通过该系统可以直观的对站内设备运行状况进行直接监视,实现了自动化遥视信息的采集。
三、存在的问题:1、XX变综自系统设备老化
330kVXX变采用南瑞科技BSJ2200微机监控系统,该系统已经运行近十年时间,设备老化严重,部分装置显示屏故障,且该系统不能与保护装置通信,保护信息接入不全,给该站安全运行留下隐患。
2、北郊变综自设备老化
110kV北郊变采用许继的CBZ5000系统,由于系统自身的缺陷,使用LON网通讯的设备,需在LON网末端增加平衡电阻,随着运行时间的增加,通讯线及平衡电阻阻值的变化,LON网通讯很不稳定,造成远动机的经常性死机及终端设备与后台监控系统的通讯中断,给安全运行造成了很大的隐患。
3、调度主站OPEN201*E系统不满足使用需求
随着调控一体化模式的实施及无人值班站的改造,主站系统接入信息大量增加,加之系统设备老化严重,现用的OPEN2OOOE主站系数据处理速度已不满足使用需求,且由于系统软硬件的配合原因,无法对相关服务硬件进行升级。按照调控一体化模式实施计划,后期需将35kV变电站接入主站监控系统,但现用的主站系统只能接入15路远传信息,且已接入14路,无法接入全部35kV变电站远传信息。调控一体化信息采集规范要求调度主站应能实现对所采信息的分层分类显示,但OPEN201*E主站系统无法实现该功能,且生产厂家无法对其进行软件升级,不满足要求。
四、201*年技术监督工作计划
1、调度主站电源改造
调度主站电源目前采用两台20K山特UPS,于201*年投入运行,随着调度可视化系统、遥视平台、调度数据网等设备的接入,系统负荷逐渐增加,该UPS的额定负荷已不满足使用需求。两台UPS为双机并列运行模式,如两台UPS通讯异常,会出现双机同时退出运行的现象,不利于主站系统设备可靠稳定运行,需进行更换。
2、北郊变、泾源变综自系统改造
北郊变、泾源变综自系统已运行近七年时间,该系统硬件设备老化严重,软件陷较多,系统运行不稳定,北郊变部分装置的通讯不定期发生中断,远动机频繁死机,并且死机后不能自恢复,需现场人工手动重启,泾源变2#主变保护及测控装置采用南自设备,与四方后台配合不密切,数据刷新速度慢,信息上报不及时,需对其进行改造。
3、35kV调度数据网建设
目前XX地区35kV变电站28座,仅有三座通过四线专线方式将远动信息接入调度,其它站均未接入调度主站,考虑到主站设备通道已满且四线通道传输速率较慢,计划建设35kV调度数据网,接入35kV变电站远动信息。
4、330kVXX变综自改造工程
330kVXX变采用南瑞科技BSJ2200微机监控系统,该系统已经运行近十年时间,设备老化严重,部分装置显示屏故障,且该系统不能与保护装置通信,保护信息接入不全,给该站安全运行留下隐患。
保护自动化所自动化班
201*年12月
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柘溪水力发电厂
201*年度迎接省公司技术监督检查工作汇报
二一一年八月
柘溪水力发电厂201*年度迎接省公司技术监督检查工作汇报
201*年8月以来,柘溪水力发电厂技术监督工作在省公司正确领导与电科院专家的大力指导下,认真落实省公司各技术监督有关文件精神,在基础管理规范化、设备隐患排查整治、设备定期检验、设备改造、历史遗留问题整改等方面扎实开展工作,充分发挥了各级技术监督人员的作用,保证了设备安全稳定运行。
现将工作开展情况简要汇报如下:一、201*年8月以来技术监督工作开展情况
(一)认真贯彻落实省公司技术监督会议、各专业技术监督会议精神1、认真领会省公司技术监督工作会议的精神
201*年10月21日,我厂总工程师、技术监督负责人参加了省公司技术监督工作会议。回厂后,我们立即贯彻了省公司技术监督会议精神,特别强调了本次会议中的重点工作,针对特别强调的问题,如“各单位应进一步加强设备整治,变电专业突出‘五防一保’。”、“各单位对于设备运行过程中出现的重大异常情况,要如实记录,并及时向省公司、电科院汇报,确保信息通畅。”、“开展发电设备的状态检修和反事故整治,保证设备安全”等会议精神作了宣贯。技术监督人员均认真地学习了各自专业的有关会议精神。
2、认真学习了湘电公司生〔201*〕15号《关于印发的通知》、湘电技监〔201*〕1号《关于印发的通知》、湘电技中〔201*〕4号《关于加强发电企业201*年迎峰度夏期间技术监督工作的通知》、湘电技监〔201*〕20号《关于加强继电保护设备改造现场防不正确动作技术监督措施的通知》、湘电技监〔201*〕21号《关于加强201*年迎峰度夏期间技术监督工作的通知》等文件,并按文件要求及时安排和布置相关工作。
3、201*年3月份,我厂组织召开了技术监督会议,总结了201*年我厂技术监督工作取得的成绩、分析了各专业技术监督工作存在的问题,对201*年技术监督重点工作进行了安排。
(二)夯实技术监督基础管理
1、根据机构调整及人员变动情况,201*年3月份,我厂以柘水电〔201*〕24号《关于调整我厂技术管理及技术监督领导小组成员的通知》的形式,及时调整我厂技术监督网络。201*年3月,根据湘电公司生〔201*〕15号《关于印发的通知》的要求,我厂以柘水电〔201*〕33号的形式,下发了《柘溪水力发电厂技术监督绩效考核细则》的通知》,从绩效考核的角度极大地提升各技术监督人员的工作积极性,以便更好、更科学地开展我厂的技术监督工作。
2、严格按年度技术监督计划开展工作,各专业技术监督计划完成率100%。及时上报各类技术监督报表。发电设备重大反事故措施、继电保护专项整治年活动、220kV隔离开关更换、等技术监督重点工作正按计划实施。
3、结合状态检修和PMS系统等工作,努力开展设备台帐、图纸、资料的规范化整理。
4、按电科院专家的要求,对水机保护的定值、保护配置情况、保护动作逻辑进行了全面的清理。
(三)积极整改技术监督检查发现的问题
201*年8月电科院对电厂进行了技术监督检查,共发现需要整改的问题共计32项,我厂及时制定整改计划,分工到人,明确完成时间,落实整改措施,每月由厂部、部门对整改进展情况进行督查,具体整改情况见附表。目前已完成24项整改,未完成的8项也正在按计划,通过对问题整改,促
进了电厂技术监督基础管理和设备管理水平的提升。未完成的8项说明如下。
1、第6项,“(1)220kV柘泉线和柘民线线路保护均为1999年的产品,元器件老化严重。电源插件、高频收发信机、高频通道都曾出现过缺陷,并且操作箱内只有一组跳闸回路,无法分别作用于断路器操作机构的两组跳闸线圈,不满足保护双重化的要求,且柘泉线还曾因A相TBJa+TXJa回路接触不良出现不正确动作,存在隐患。建议尽快对柘泉线和柘民线进行保护改造。柘泉线于今年4月退役,柘民线保护装置将于10月份进行改造。(5)检查发现电缆备用芯目前还没有全部包扎处理完成,建议结合停电的机会,进行包扎处理。”柘泉线及其保护已退役;柘民线保护装置将于今年更换,新装置已运至我厂。现按省公司有关文件要求定期测量跳闸压板对地电压。电缆备用芯包扎处理工作正随设备检修工作同步进行。
2、第8项,“柘溪水电厂1、3、4、5、7、8号机组振动在线监测系统问题”,我厂正在逐步按计划进行整改。
3、第11项,“柘溪电厂220kV升压站地网腐蚀较严重,且跨步电势和接触电势超标”,我们现已制订相应的反事故技术措施,已安排201*年9月份开始进行整改工作。
4、第13项,“坝顶视准线观测采用T3经纬仪,目前该仪器已经停产,电厂无备品,且市场上难以找到性能相近的设备,如仪器出现故障该项目将难以迅速恢复正常观测。”该项目需结合大坝观测自动化系统改造时进行,由省公司水电技术部统筹安排。
5、第14项,“垂线观测目前采用人工观测方式,由于垂线孔直径小,高度大,观测劳动强度和危险性均较大。”该项目需结合大坝观测自动化系统改造时进行,由省公司水电技术部统筹安排。
6、第17项,“柘溪水电厂机组振动在线监测系统无超级用户管理口令”,
目前,该设备生产厂家没有设置超级用户,待生产厂家完善升级软件。
7、第26项,“现场110kV母线TV计量端子箱内计量电压采用了三相快开,应更换为三个独立的单相快开。”该项工作须待设备停电时整治。
8、第31项,“柘溪水电厂SOE分辨率测试未全部完成”,现已完成#1~#6机组、#8机组的的相关测试。
(四)积极开展设备改造,努力提高设备健康水平
在201*年8月份后,我厂在201*年冬~201*年春这个检修周期,完成了如下设备改造项目:
1、220kV隔离开关更换改造;2、机组振动在线监测系统建立;
3、近区10kV系统TV更换,相应间隔保护继电器及二次回路改造;4、柘溪老厂断路器失灵保护改造;5、柘溪老厂切机装置改造;6、柘溪生产办公大楼两台电梯更换;7、柘溪生产办公大楼消防整改;8、#3、#5、#6、#7溢流闸门更换;9、生产办公大楼400V配电系统改造;10、电缆更换及防火改造;11、加装老厂机械过速保护;12、自动化元件更新。
另外,我厂柘溪老厂6台机刹车柜改造项目已完成了3台机组的设备安装工作,余下的设备将在今冬明春检修期利用机组检修机会安装投运;大坝安全监测系统改造需在省公司水电技术部的统一组织下开展工作。
在这些技术改造工作中,我厂各级技术监督人员充分发挥技术监督的作
用,从可研、设备招标、图纸审查、施工设计、设备安装、投运试验等方面开展了全过程的技术监督。这些技术改造项目的实施完成,大大提高了我厂设备的健康水平。
(五)认真分析疑难问题,积极消除设备隐患
针对设备在运行过程中出现的疑难问题,全体技术监督人员认真进行了分析,提出了许多切实可行的解决办法,大大提高了设备的健康水平。我厂解决或查找出的主要疑难问题有:
(1)全厂进水口闸门抗干扰整改。经检查,进水口工作闸门远方提门和远方落门命令为弱电控制,即条件满足继电器直接开出,没有信号防抖滤波时间,抗干扰能力差。当雷电或强电干扰时,可能会造成误开出,对运行中的设备威胁极大。我们一方面从回路考虑,将弱电回路改为直流220V操作回路,对所有盘柜的接地进行排查;另一方面从流程着手,在流程中对接受远方操作的令的程序段进行抗干扰的延时优化。经整改,彻底解决了这一难题。
(2)#7、#8机组压油槽控制柜回路故障处理。#7、#8机组压油槽原补气程序在运行中只有在油位过高的情况下才会自动补气;当补气装置出现异常时,补气回路闭锁油泵的正常运行(只要补气回路动作,油泵就不会启动),机组出现低油压、油位异常等情况。压油槽油位报警信号没有上送到监控系统,造成运行人员监视不便。主备切换功能只考虑了两台油泵正常运行时的切换,当一台泵出现故障时,只能靠备用泵维持运行,存在隐患。我们利用检修机会对#7、8机流程进行全面修改及模拟试验成功消除了上述缺陷。
(3)220kV柘民线线路避雷器安装。按省公司有关文件要求,在多雷
区的各出线需加装线路避雷器,但典型设计中没有符合我厂实际情况的施工图纸。经仔细勘测现场,我们提出将线路出线侧隔离开关移出一个设备间隔位置的方案,并付诸实施,解决了该问题。根据我厂检修计划,我们将于201*年底完成柘鹅线线路避雷器的安装工作。
(4)#7、#8机组在运行中产生转子过电压信号原因查找。我厂在201*年3月进行#7机组C级检修时发现励磁装置过电压回路氧化锌阀片损坏11组,严重影响机组的安全运行。在电科院专家和生产厂家技术人员的共同努力下,我们最终找到产生转子过电压的原因为:①励磁装置PSS程序存在缺陷;②励磁装置判断转子过电压的触发回路没有延时。需要励磁厂家南瑞电控公司应对转子过电压保护触发板(CF)进行整改完善。我们现已更换了#7机组整组氧化锌阀片。
二、各专业技术监督自查简要情况汇报
1、电气设备性能技术监督总分:1000分,实得分:995分自查扣分的项目为:
1.1“变压器铁芯、夹件接地应引到变压器下部适当位置”,自查情况为“#4变不满足要求,待今年检修时整改。”扣5分。
2、保护与控制系统技术监督总分:1000分,实得分:995分自查扣分的项目为:
2.1“2.5.1主机主变、高压厂变(含高压厂备变)、母线、断路器失灵、110kV及以上线路保护装置的选型满足要求,配置要符合十八项反措要求及有关规程规定。”,应得分20分,自查情况为“按最新反措要求,TV
二次回路保险需更换为快分开关,已列入201*年整治计划,结合设备停电检修整治。”实得分15分。
3、电能质量技术监督总分:750分,实得分:748分自查扣分的项目为:
3.1“1.6.2专业培训”,应得分10分,自查情况为“对智能电网和其它新技术的学习不够。”实得分8分。
4、电测技术监督
总分:1000分,实得分:980分自查扣分的项目为:
4.1“1.2计量标准器(装置)合格率”,应得分60分,自查情况为“201*年购置的绝缘电阻表检定装置在今年检定时发现不合格,现已返厂修复,正在送电科院进行重新检定。”实得分40分。
5、化学技术监督
总分:1000分,实得分:1000分无扣分项目。
6、热工技术监督
总分:1000分,实得分:995分自查扣分的项目为:
6.1“2.2.2.2各电气量、温度、压力、液位等模拟量数据、数字量显示正确,报警正常,历史记录数据正确。”应得分15分,自查情况为“#7机定子温度测点有缺陷,该机组新安装后就发现部分定子测温点断线损坏,
已改接在备用点监测,处理该问题须在机组A级检修时才能进行。”实得分10分。
7、金属技术监督
总分:1000分,实得分:1000分无扣分项目。
8、环保技术监督
总分:1000分,实得分:1000分无扣分项目。
9、水机技术监督
总分:201*分,实得分:1996分自查扣分的项目为:
9.1“2.2.2机组稳定性监测率(振动、摆度、尾水管压力脉动)”应得分60分,自查情况为“共有198个监测点,实际监测点192个,监测率为97%;振动摆度监测率低于100%的原因为:#1机未配置尾水压力及脉动监测,#2、#3、#4、#7压力脉动传感器损坏。”实得分58分。
9.2“5.1.3在线监测设备完好率”应得分15分,自查情况为“尾水压力及脉动监测损坏”实得分13分。
10、水机自动化技术监督
总分:1000分,实得分:1000分无扣分项目。
11、水工技术监督
总分:1000分,实得分:970分自查扣分的项目为:
11.1“3.5监测设备工作环境”,应得分10分,自查情况为“1#、2#、5#、6#进水口通气孔爬梯已锈蚀严重,影响检查人员上下的安全。”实得分0分。
11.2“3.9水工金属结构设备寿命管理”,应得分20分,自查情况为“进水口工作闸门运行已超过30年的合理使用寿命且存在局部应力超标问题,其更新改造工程虽已立项,但因多种原因而未启动。”实得分0分。
三、201*年技术监督重点工作开展情况
根据省公司的统一安排,涉及我厂的技术监督重点工作有三项,即:防止主变压器运行中损坏、防止继电保护误动拒动、防止水电厂重大事故。
1、防止主变压器运行中损坏开展的主要工作
我厂共7台主变,其中220kV变压器6台,110kV变压器1台,其中#4变为220kV与110kV的联络三线圈变压器。201*年2月,我们结合我厂的实际情况,制订了《柘溪水力发电厂防止主变压器运行中损坏技术方案》,各生产部门均按此方案开展了行之有效的工作。
发电部认真执行《变压器运行规程》、《发电机变压器保护装置运行规程》、《监控系统运行规程》的有关规定,投入变压器所有保护装置、自动控制装置,按规定定期巡视,确保变压器所有保护装置、自动控制装置运行正常。
检修维护部重点对油中金属铜含量超过省公司状态检修导则规定的注意值的#1变、#4变进行油化验的重点跟踪分析,并按照年度计划完成了各变压器的油常规分析、油色谱分析等工作。
从201*年5月份开始,检修维护部对全厂一次设备进行了红外测温普
查,就变压器而言,重点对201*年存在过温的#5变高压侧B相套管、#4变中压侧A相套管、#3变低压侧穿墙支撑架边框进行了跟踪测温,这些过温点经201*年检修处理后效果很好,温升已大大降低。
至8月17日止,我厂变压器全部运行正常。
2、防止继电保护误动拒动开展的主要工作
我厂以柘水电〔201*〕29号的形式,下发了《柘溪水力发电厂201*年继电保护防不正确动作工作方案》,成立了开展此项工作的领导小组和工作小组,制订了防止继电保护误动拒动的工作计划和措施。
检修维护部按照方案加强了对继电保护及安全自动装置的专业巡视,于201*年5月份完成了全厂保护装置的反措清理。对清理出不符合反措要求的设备和回路,计划利用设备检修的机会进行整改。
检修维护部重点对运行年久、老化严重、操作箱只有单跳圈回路的柘民线保护装置进行了监测,按照方案,每季度测量了602断路器跳闸回路对地电压,确保了该回路工作可靠。
至8月17日止,我厂继电保护及安全自动装置全部运行正常。
3、防止水电厂重大事故开展的主要工作
我厂反重大事故措施方案自201*年年底执行以来,各项工作均按计划开展,且已取得预期目标。
自201*年9月份以来,我厂主要开展的工作有:
(1)完成了所有机组振动在线监测系统的安装投运工作。
(2)由省公司统一招标采购,已签订进水口快速闸门紧急控制系统、进水口专用直流系统、#1~#6机组进水口闸门直流包闸、交流包闸、1台机组压力油罐的设备采购合同,各生产厂家正在组织生产。
(3)结合机组检修,逐步完善了机组水机保护,按省公司统一的统计方法,全厂水机保护应配置192套,截止至201*年8月17日,我厂已配置水机保护152套,且已全部投入运行。
(4)认真分析了#7、#8机组分段关闭阀拐点不确定性的问题,制定并实行了切实可行的方案,彻底解决了这一问题。
(5)利用机组振动在线监测装置开展了各机组在62m水头下的稳定性试验工作,收集了部分振动区参数。
四、下步技术监督重点工作计划
1、对照省公司技术监督检查发现的问题,认真组织整改,并在及时回复。
2、结合今冬明春设备检修,开展好各专业的技术监督,重点检修项目为:#4主变A级检修、#2机组A级检修、滑道设备设施检修、220kVⅡ母悬式绝缘子更换等工作。
3、抓好220kV开关站地网改造的各项技术监督工作。
4、抓好#2机组励磁系统改造、柘民线保护装置改造、#7、#8机组误发转子过电压信号后续处理等保护与控制系统专业的技术监督工作。
5、坚持不懈地开展红外测温等在线监测工作,对201*年处理过的套管、更换了铜铝过渡板的接头、运行中发现的一般性缺陷点进行重点红外检测。
6、结合今冬明春设备检修,对201*年更换的隔离开关、新投运的避雷器、耦合电容器进行投运一年后的例行试验。
7、利用设备停电的机会,完成10kV系统关口计量回路封闭工作。8、根据水库水位情况,利用机组在线监测系统完成各机组在各水头下的稳定性试验,完善机组振动区原始数据,从而优化AGC的调节程序,更好地实现机组避振运行。
9、针对#2、#3、#4、#6机组稳定性欠佳的问题,利用机组在线监测系统,加强跟踪分析。
10、继续做好自动化元件改造和水机保护完善工作。
11、根据我厂机组检修计划,在机组进行A级检修时进行通气孔爬梯的更换。
12、抓好1台机组压力油罐改造的各项技术监督工作。
13、抓好#1、#2、#8、#9溢流闸门更换的各项技术监督工作。
最后再次感谢省公司、电科院对我厂技术监督工作的大力支持,我们将以坦诚的心态面对专家的严格要求,针对问题举一反三,积极整改,将我厂技术监督管理水平再上新台阶。
柘溪水力发电厂201*年8月18日
附表:
柘溪电厂201*年技术监督检查发现问题整改完成情况统计
序号存在问题审查了电厂金属专业相关台帐和维保记录,发现特种设备台帐中无GIS整改措施/要求整改完成情况1、完善GIS桥机等特种GIS室桥机已于今年4月完成室桥机(16t/5t)的登记记录。建议设备台帐;1电厂进一步收集整理特种设备台帐,2、与地方质监局联系,注册登记手续,安监部已下发对该类特种设备进行登了全厂特种设备一览表。完善相应内容,编写全厂特种设备一记。览表。检查发现库区垃圾堆积严重,拦污排库区垃圾已清理,已于201*年工作环境较为恶劣。建议加强拦污排1、清理库区垃圾;2的巡查力度,重点关注钢丝绳、连接销的损坏情况并及时予以更换。检查了滑道及承船机等相关设备,发现滑道承船机存在缺陷,如:结构变形、角焊缝裂纹等。经了解,电厂针2、按电科院建议对拦污11月对拦污排进行了全面检排进行了全面检查验,并已记录存档。201*年初滑道改造中金属专金属技术监督人员参与责在电科院金属所的指导、协助下参与了质量监督,对主要焊缝、材料等进行了抽查,对存在的问题已要求制造厂家返修处理。3对以上问题拟制定改造方案。建议金滑道设备改造和大修工属技术监督专责应全过程参与滑道、承船机改造项目,加强技术监督,确保工程质量。检查发现电厂电网金属技术监督工作,确保工程质量按要求及时建立电网金属技术监督设备台帐,配备必需的检测设备,逐步已建立电网台帐,对隔离开关镀银层进行了抽查,我厂已配备瓷瓶探伤仪。4作刚刚起步,具体工作已逐步开展。建议电厂及时建立电网金属技术监开展电网金属设备的检序号存在问题整改措施/要求整改完成情况督设备台帐,配备必需的检测设备,验、检测工作。逐步开展电网侧金属设备的检验、检测工作,确保电网安全。现场查实并与各设备生产厂家联系,对无截止阀(或逆止阀)的六氟化硫经查检修记录,201*年12月5SF6压力仪表校验不正常表计管路加装截止阀(或对无逆止阀的#502、#504、#506逆止阀),对电厂采购的断路器进行了更换处理,目前SF6密度校验仪及时送检,并安排人员及时考证。均具有逆止功能,不需整改。(1)220kV柘泉线和柘民线线路保护均为1999年的产品,元器件老化严1、尽快立项,将柘泉线、重。电源插件、高频收发信机、高频柘民线保护装置更换。在1、已完成220kV母线失灵保按省公司有护和220kV母线联锁切机装置通道都曾出现过缺陷,并且操作箱内装置更换前,只有一组跳闸回路,无法分别作用于关文件要求定期测量跳闸压板对地电压。的更换工作;2、已完成许继变压器保护和断路器操作机构的两组跳闸线圈,不2、尽快完成220kV母线线路保护的升级工作;6满足保护双重化的要求,且柘泉线还失灵保护和220kV母线联3、柘泉线及其保护已退役;柘锁切机装置的更换工作;民线保护装置将于今年更换,曾因A相TBJa+TXJa回路接触不良出3、尽快完成许继变压器新装置已运至我厂。现按省公现不正确动作,存在隐患。建议尽快对柘泉线和柘民线进行保护改造。保护和线路保护的升级工作;司有关文件要求定期测量跳闸压板对地电压。4、结合设备检修,完成4、电缆备用芯包扎处理工作正随设备检修工作同步进行。(2)220kV母线失灵保护和220kV母电缆备用芯包扎处理工作。线联锁切机装置为电磁式保护,运行年限较久,装置可靠性低,建议加强序号存在问题改造的力度,尽快将这两套保护改造成为微机式保护。(3)4号、5号主变保护为许继的WBH-801系列产品,因保护软件算法存在缺陷需要升级,目前这两台保护还没有进行升级,需要加快进度。(4)220kV柘向I、II线为许继WXH-802、803保护,因为软件算法缺陷保护装置及SF960收发信机插件都需要进行升级,请按照中调的发文要求积极做好升级工作,要求做好相应的安全措施。(5)检查发现电缆备用芯目前还没有全部包扎处理完成,建议结合停电的机会,进行包扎处理。整改措施/要求整改完成情况7变送器检定装置已坏,无法正常工作柘溪水电厂1、3、4、5、7、8号机组重新购置按电科院专家建议进行整改。按厂部有关制度,积极开已完成正在逐步整改,设备台帐已建立。8振动在线监测系统问题1)环保技术培训欠缺;2)厂界噪声展二次培训。已及时对有关人员进行了环保加强标准规程的学习,按技术培训,厂界噪声测试报告9测试报告未按要求开展;3)作业环标准要求进行改进。境较差区域未进行环境警示。已按要求进行,已在水车室门扣悬挂有关警示标示并配置了防护用具。根据噪声测试报告对作业环境较差区域作业人员进行培训说明,以控制序号存在问题整改措施/要求作业时间。整改完成情况柘溪水电厂新厂中控室到坝顶距离10较远,需完善闸门控制抗干扰措施按已编制的方案,结合机组检修实施按照制定的整改计划进已完成在地网进行整改现已制订相应的反事故技术措柘溪电厂220kV升压站地网腐蚀较严行整改。11重,且跨步电势和接触电势超标之前应制定相应的反事施,计划201*年下半年开展整故技术措施,保证人身和改工作。设备的安全。修建集水槽将测量位置抬高并实现自动化监测难度过大,修建集水槽将测量位置抬高并实现自动化监测导致柘溪电厂尾水位长期高于99m,难度过大,改为结合尾水12抬高对大坝安全影响的坝体渗流量观测廊道(高程98m)被研究项目一并进行,采用合理方法降低空腔水位淹没无法正常进行观测柘溪水电厂由于东坪水电厂蓄水后201*年6月份下旬请潜水员进行了水下摸查、堵塞部分大坝空腔与尾水之间的连通管,但堵漏效果不明显。决定将原有排水的排水管用PVC管连接并引至98m高程的横向廊道出口处来进行漏水量观测。目前已恢复观测。柘溪水电厂坝顶视准线观测采用T3经纬仪,目前该仪器已经停产,电厂大坝观测自动化系统改造时进13结合大坝观测系统改造行,由省公司水电技术部统筹整改。无备品,且市场上难以找到性能相近安排。的设备柘溪水电厂垂线观测目前采用人工大坝观测自动化系统改造时进14观测方式,由于垂线孔直径小,高度整改。大,观测劳动强度和危险性均较大结合大坝观测系统改造行,由省公司水电技术部统筹安排。15柘溪水电厂水工自检规程比较齐全,整改。按电科院专家建议进行已完成。序号存在问题但振弦式读数仪等均只进行外观检查金属监督专工和班组金属试验人员工作分工不明确,金属监督管理不顺。201*年出现了厂5号机补气阀、整改措施/要求整改完成情况16泄水锥脱落出现等一些严重设备故障,有必要理顺关系,加强管理,加大老旧设备检验及设备更新过程管理。柘溪水电厂机组振动在线监测系统理顺关系,加强管理。已经于春安前整改完毕。17无超级用户管理口令柘溪电厂部分标准未更新,如:《火电厂金属技术监督规程》仍为88年版,应更新,特种设备专业尚缺部分标准。如:质技监201*《电梯监督检设置超级用户管理待生产厂家完善升级软件18验规程》、国质检锅字第296号《起重机械监督检验规程》,请对照《湖南省水电厂技术监督检查考核表》配齐相关的技术监督标准。购置新规程已完成审查金属专业相关台帐和维保记录,1、汇总并完善特种设备19发现:①电厂特种设备台帐未汇总,台帐;2、结合生产办公大楼电已完成。且无特种设备统计表。②电厂办公楼梯更换工作,完善电梯维序号存在问题整改措施/要求整改完成情况#2电梯维保记录与实际情况不符,所保记录有记录均为√,实际上存在缺陷。建议电厂完善特种设备台帐和电梯维保记录,编写全厂特种设备一览表。检查全厂各压力容器,发现:①#2机组压油槽压力表表盘破损;②新机组#1、#2低压储气罐压力表校验周期于201*年7月到期,未及时校验。建议加强压力容器巡检,及时更换破损的安全附件,及时校验安全附件。全厂各特种设备存在以下问题:①#7、#8机组尾水门机下游侧小吊钩防脱钩装置故障、卡涩,不能复位;按电科院建议整改已完成②办公楼#2电梯存在较多问题,如:1、立即处理7、#8机组尾水门机下游侧小吊钩在负一楼、三楼的电梯平层差较大,21防脱钩装置故障问题;达50mm左右,另外在负二楼的显示屏2、做好生产办公大楼电已完成。梯更换工作各项技术监不能点亮。建议:加强起重设备和电梯日常检查和维保工作,发现问题,做好记录,及时处理,确保特种设备使用安全。检查发现大坝电梯附近环境潮湿,且督工作。大坝电梯故障已解决,目前正按电科院建议整改常运行。生产大楼上、下游电梯已更换,并已注册,完成了22电梯因为设备故障已停运。建议电厂序号存在问题加强电梯维保工作,针对大坝电梯特殊的工作环境,采取切实有效的防护措施,确保特种设备使用安全。(1)电厂的标准仪器仪表没有送检计划。(2)电能表检定项目持检定员证人员只有一名,建议与电科院联整改措施/要求整改完成情况定期检验。1、每年报送送检计划;2、安排人员学习考证;系,安排学习考证。(3)现场盘表没3、尽快建立现场盘表台(4)原始记录不够23有台帐,应建立。账;4、联系试验院更新原始已完成规范,存在记录不完整,检定内容缺记录表格,按要求进行校项的情况,建议结合电科院的同类检定报告和检定规程,完善原始记录,规范检定工作。(5)变送器检定装置已坏,无法正常工作。(6)钳表检定装置为1988验。24年出厂,等级低,量值溯源困难,且不符合新规程要求。重新购置已完成电厂生技部化学技术监电厂化学技术监督三级网络在班组这一级开展较好,但在专业部门及生督专责至少应对化学技术监督的问题与缺陷处25技部层面缺少对化学技术监督的统一管理和协调理和检修过程化学技术监督等与机组安全运行、设备完好密切相关的监督内容和过程进行统一管理和协调,防止发生问已完成序号存在问题整改措施/要求题处理不及时、监督存在死角的情况。整改完成情况现场110kV母线TV计量端子箱内计量26电压采用了三相快开,应更换为三个独立的单相快开。柘溪水电厂目前在线监测系统尚未结合停电检修机会进行整治待设备停电时整治。27联网,监测数据无法进入上位机服务器及省公司远程分析中心将在线监测系统接入局域网已完成28柘溪水电厂GPS授时不同步尽快消除GPS授时不同步缺陷并经试验验证。已完成柘溪水电厂计算机监控系统实时性29性能指标未进行测试进行测试验证。已完成柘溪水电厂1号、2号、6号机进水口增加或完善1,2,6号机30闸门开度无模拟量显示柘溪水电厂SOE分辨率测试未全部完组进水口闸门开度模拟已完成量监测。利用机组检修机会进行全面测试。已结合机组检修逐步进行。目前已完成#5、#2、#4、#6、#8、#3、#1机组的相关测试。31成柘溪水电厂监控系统事故追忆功能32不完善联系厂家,完善监控系统已联系厂家进行了处理,但效事故追忆功能果不佳。
柘溪水力发电厂防止主变压器运行中损坏技术方案
1.
概述
本厂共7台主变,其中220kV变压器6台,编号为:#1、#2、#3、#4、#7、#8变,其中#4变为220kV与110kV的联络三线圈变压器;110kV变压器仅1台,编号为#5变。为确保主变不发生运行中损坏事故,特制定本技术方案。
2.
运行编号#1#2#3#4#5#7#8
变压器主要参数
型号厂家投运时间201*.09.22201*.04.23201*.12.311992.121990.11201*.05.13201*.07.07SSP10-1201*0/220特变电工衡阳变压器有限公司SSP10-1201*0/220特变电工衡阳变压器有限公司SSP10-240000/220特变电工衡阳变压器有限公司SSPS7-180000/220沈阳变压器有限责任公司SSP7-1201*0/110衡阳变压器厂SSP10-300000/220特变电工衡阳变压器有限公司SSP10-300000/220特变电工衡阳变压器有限公司3.技术措施
1)变压器轻瓦斯或压力释放阀发信后,必须立即对变压器本体、气体继电器、压力释放阀和二次回路进行检查,查明动作原因;同时立即派人到现场提取继电器气样、油样和本体油样,分别作色谱分析。根据相关试验数据和运行情况进行综合分析,并采取相应对策,避免事故发生。
2)变压器出口或近区短路后,应进行绕组直流电阻、绝缘电阻、变比、介质损耗、电容量、频响特性、低电压短路阻抗测试和油中溶解气体色谱分析;对低压侧出口短路,必须用频谱法和阻抗法进行变形试验,并按照状态
检修规程要求,对其进行评价。
3)加强变压器运行环境维护,确保低压侧绝缘护套包封可靠,确保变压器高压侧、中性点避雷器运行可靠。
4)依照省公司生〔201*〕88号《关于优化变压器中性点保护配置的通知》等文件,已安装主变中性点间隙装置,并按要求调整到合适距离。停电检修时应对该装置进行复测和调整。同时间隙保护也应按状态检修的要求进行检验。
5)#1变、#4变在201*年金属含量的检测中,发现油中金属铜含量超过省公司状态检修导则规定的注意值(注意值为0.1mg/kg,警示值为0.5mg/kg),分别达0.2mg/kg、0.3mg/kg。已计划于201*年进行#4变A类检修;应每年至少进行一次油介质损耗和铜含量检测。
6)依照省公司生〔201*〕19号《关于预防变电站设备雷害事故的通知》的要求,应在进出线间隔入口处加装避雷器。我厂220kV柘向Ⅰ线、柘向Ⅱ线、110kV柘烟线、柘东线原已装设有线路侧避雷器;220kV柘民线、柘泉线线路侧已于201*年加装了一组氧化锌避雷器,最后仅剩柘鹅线未安装,应按计划于201*年随线路停电检修时实施。
7)在高温高负荷期来临前,对主变测温装置、冷却系统进行全面检查,确保主变散热良好。迎峰度夏期间,应重点对变压器套管接头、本体各部位进行红外检测,发现过温现场及时进行分析和处理。
8)严格按照《变压器运行规程》、《发电机变压器保护装置运行规程》、《监控系统运行规程》的有关规定,投入变压器所有保护装置、自动控制装置;运行人员和检修人员按规定定期巡视,确保变压器所有保护装置、自动控制装置运行正常。
9)严格按照我厂缺陷管理制度的要求,及时消除影响主变安全运行的缺陷。
柘溪水力发电厂防止继电保护误动、拒动工作方案
为进一步落实严抓严管和我厂“无违章年”工作要求,防止继电保护误动、拒动事故,特制定本方案。
一、整体目标
(一)不发生继电保护“三误”事故,杜绝“原因不明”事故。
(二)不发生由于我厂继电保护原因引起的电网稳定破坏事故、主设备损害事故、13.8kV及以上系统的停电事故。
(三)全厂全年继电保护及安全自动装置正确动作率为100%,故障录波完好率为100%。
二、工作时间
201*年1月至201*年12月三、组织机构(一)、领导小组组长:黄五龙副组长:李建辉
成员:刘句良张茂灵罗晓东谭剑辉罗莽周德军刘江(二)、工作小组组长:谭剑辉副组长:周德军张卫纯
成员:刘江杨兴华苏富贵向锦继电班成员三、工作分工及要求
本次工作在厂部统一组织和领导下进行,生产技术部是本次工作的组织、责任部门,负责制定、落实工作方案,对工作开展进行组织、协调、检查、考核,并贯彻落实上级
工作安排及精神。检修维护部与发电部是本次工作的具体责任部门,负责各项工作的实施。每月的25日前,检修维护部、发电部应将本月的专项整治情况报生产技术部。
四、工作主要内容及措施
1加强检修专业人员对二次设备的巡视(简称“专业巡视”)1)专业巡视内容:
现场巡视时对照系统的潮流和运行方式,通过后台或保护装置的运行菜单,查看保护的装置的如下信息:
①模拟量:检查各模拟量的幅值及相位与实际潮流一致(含差动及制动电流、零序电流/电压等);
②开入量:核对外部开入量与实际运行方式一致;③保护压板:核对定值及软、硬压板投退的正确性;④保护通道:高频通道交讯正常、检查收发电平正常;⑤告警信息:保护装置的告警信息;
⑥二次回路:逐步开展二次回路红外测温工作。2)专业巡视人员:专业巡视由继电保护检修专业人员进行。3)专业巡视周期:按巡视管理规定执行。
4)专业巡视管理:巡视只限于在装置的运行界面中查看相关信息,严禁误碰误动运行设备。对照各设备的具体的巡视记录表格,并做好巡视记录。专业巡视记录是保护专业工作的重要技术资料,作为事故责任分析及状态评价的依据。专业巡视应与运行巡视结合进行,运行人员负责专业巡视的安全监护。2、全面清理并执行继电保护“反措”规定1)认真学习颁发新编继电保护反措汇编;
2)生产技术部组织专业人员认真学习反措汇编,深入理解反措的实质、掌握执行方法;
3)完成对各类检验报告中的反措清理表更新工作。4)对照图纸及现场核对,列出反措整改表,制定整改方案。3、强化现场作业过程中防止保护误动、拒动措施
1)设备改造施工前,必须对照二次回路原理图和接线图,结合现场实际认真进行现场查勘,制定详细的回路改造过渡方案及防止运行设备不正确动作措施。回路改造过渡方案必须包括直流电源回路、交流电流电压回路、跳闸回路及与其他保护的关联回路,尤其应注意交流电流回路的串接、电压切换装置控制电源、启动失灵保护回路以及母差跳闸回路等。
2)计划检验及设备消缺时应针对防止保护误动或拒动开展危险点分析,并制定详细的防止保护误动或拒动的预控措施,强化二次安措票的执行。尤其应注意被检保护与其它保护的关联启动及跳闸回路(包括跳闸压板的退出)、电流回路的串接、电压回路的反充电、直流回路的短路或接地。严禁采用在屏柜后端子排短接点进行传动试验。
3)对变压器后备保护(含间隙保护、零序保护、复合电压闭锁过流保护等)与线路保护定值配合进行清查和核对,确保本线路及相邻线路故障不出现变压器越级跳闸。4)保护消缺(尤其是保护插件更换)、保护定值中控制字更改,必须重新进行相关试验。5)设备定期检验应对装置内部插件及背板连接件进行清灰。4、规范改造工程保护及二次回路验收
参照已颁发的继电保护及二次回路的基建验收项目内容,结合具体装置及“六统一”新企标制定验收方案,切实加强基建验收工作。重点强调以下几点:
1)保护控制字和保护投、退应与正式定值保持一致,现场验收人员应严格按下发的调试定值进行试验,如与现场实际不一致,应及时向生产技术部汇报,且必须重新进行相应的验收试验;
2)变压器投运时,因负荷原因某侧未进行保护带负荷检查,在该侧带负荷前,发电部必
须通知检修专业人员进行带负荷检查;
3)应加强对保护通道的验收,在通道设备试验(包括阻波器、结合滤过器和高频电缆等)和通道对调试验时检修人员到达现场确认。尤其要确定阻波器的试验验收以及两侧光纤通道一致性的验收。
4)验收时必须实际核对电流互感器及电压互感器变比与调度下达定值一致。尤其要注意电流互感器串并联、电压互感器变比与计量和同期定值的一致性。5)主变非电量保护必须用实际接点传动验证;
6)三相不一致保护必须用实际断路器位置接点组合传动验证;7)重点做好柘民线保护换型工程的验收工作;
8)现场整组传动试验须用80%直流操作电源进行验收试验。
9)加强对原始数据的核查,对电流回路进行导通测量时,应有2人参加,记录测量位置及数据,并有原始记录可查。回路的绝缘试验应记录各详细回路,发现绝缘数据有明显下降趋势应进行核查,不能仅凭大于规定值就判断合格。5、努力提高专业人员的业务和管理素质
1)组织继电保护专专业人员开展技术监督各项管理规定、新编反事故措施及新运规的培训学习,提高各级专业人员的履职能力。
2)组织进行反事故措施、检修规程、保护整定、“六统一”新企标、继电保护保安规定等专业技术培训,结合现场标准化作业竞赛进行实训,努力提高专业人员的业务素质。
柘溪水力发电厂防止继电保护误动、拒动工作计划
序号项目名称工作内容1、积极参加调通局、电科院组织的培训工作专业技术1培训3、柘民线改造培训4、柘泉线取消后相关稳控控制培训201*年8月201*年8月张卫纯谭剑辉结合我厂现有设备讲课,不少于3课时结合我厂现有设备讲课,不少于8课时生产技术部督查专业巡查的日常开展工作,每月5日前对设备检修数据未及时登录的进行考核。2、反措汇编学习201*年5月张卫纯结合我厂现有设备讲课,不少于3课时计划完成时间责任人刘句良201*年8月罗晓东按照调通局、电科院培训班的要求执行要求2巡视只限于在装置的运行界面中查看相关信息,严禁误碰误动运行设备。对照各设备的具体的巡视记录表格,并做二次设备好巡视记录。专业巡视记录是保护专业工作的重要技术资每月专业巡视料,作为事故责任分析及状态评价的依据。专业巡视应与运行巡视结合进行,运行人员负责专业巡视的安全监护。继电保护1、宣贯《继电保护反措汇编》;反措清理2、反措清理;督促加强设备的一、二级验收,规范验收流程及项目的管理;1.602、604操作箱电位点定期测量2.柘民线保护装置换型全年何文3谭剑辉清理到位,能整改需立即整改,因设备条件限张卫纯制的需制定临时整改措施。周德军等张卫纯向锦殷伟军邹庆国4规范验收工作现场作业过程防保护误动拒全年规范管理,严格验收制度。4每季度测量正确,不发生不安全行为。按设计标准执行。201*年12月张卫纯序号项目名称动措施落实工作内容3、指导、督促基层班组进行防保护误动拒动危险点分析及制定安全预控措施计划完成时间责任人刘江全年邹庆国张卫纯无误整定。孔杰邹庆国要求分析到位,控制有力。4、清查和核对变压器后备保护与线路保护定值配合,核算全厂机组、变压器保护及故障录波器定值201*年3月5、监督保护消缺及保护控制字更改后的相关试验全年随设备停电计划逐台过渡。
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《201*年自动化专业技术监督工作总结》
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