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烧成系统大修工作总结

时间:2019-05-28 00:45:07 网站:公文素材库

烧成系统大修工作总结

大修工作总结

****年烧成车间的大修工作,按照年初公司工作规划和《**车间**年大中修计划》,在公司领导的正确指挥和各职能部门的组织协调下,全体员工的齐心协力、努力拼搏下,这次大修工作取得了圆满的成功。结合车间生产线设备当前实际运行情况,采用“检修大协作”运行模式,坚持“安全、优质、高效、文明、节约”的检修十字方针,从提高检修质量入手,加强领导、不断完善大协作制度,强化管理,细致制定检修项目。通过车间领导班子和每一位员工的共同努力,使得烧三车间的检修任务能够按照计划目标,较为圆满顺利地完成各项检修任务。

此次大修从3月21日10时18分大窑止料开始,到4月11日16时40分回转窑投料为止,共计检修时间为510小时22分钟。涉及工艺、机械、电气、自动化等专业领域,其中机械设备大修项目计划28大项,297小项,全部按计划完成。按照总部春季检修要求,计划检修结束时间为4月9日,但在检修时发现滑履瓦瓦面烧损严重,需要外委挂瓦,影响了工期。

一、大修任务的完成情况

设备检修:

(1)外委维修检修情况:此次大修外委维修项目共计9大项,分别为原料磨滑履瓦重新刮研、增湿塔壳体补焊、生料磨排风机、窑头排风机叶轮修补、三台电收尘包保、循环水管清洗除垢、选粉机及管道贴耐磨陶瓷、滚筒挂胶等,全部按计划完成。

(2)厂内协作检修情况:本次检修机电设备大修项目计划28大项,累计297小项,分别为原料磨磨内端盖板、阶梯衬板、波纹衬板全部更换,端衬板、蓖板部分更换,出磨斗提链条全部更换、斗子部分更换,选粉机笼型转子叶片检查更换、导向叶片部分更换;煤磨衬板、蓖板部分更换,K6风机叶轮检查更换;窑头胴体裂纹补焊、铁砖全部更换、窑三次风管挖补并横焊槽钢做筋板;篦冷机曲拐铜套、

钢套、外托辊铜套、钢套检查更换,弧形阀更换2个,篦冷机篦板、盲板检查更换调整间隙,斜车轨道、斗子、行走轮部分更换、液力耦合器更换,预热器三级挂板改造更换、胶带斗提斗子、螺栓检查更换;高温风机重新做平衡;取料机链条全部更换、刮板部分更换,行走轮更换等,全部按计划完成。

(3)车间设备检修情况:车间检修本次除承担设备加油、地脚紧固、收尘易损件更换、皮带托辊更换、设备密封治理和设备常规检修项目外,还承担近90项设备维修更换任务。其中包括篦冷机更换篦板、盲板,斜槽更换透气层,风机更换轴承,上料皮带更换等项目,经过车间全体工人共同努力,车间承担项目也全部完成。

(4)跑冒滴漏问题治理情况:本次大修中治理各种跑冒滴漏问题共计20余项,分别为窑主减速机输出轴、窑头电收尘下绞刀减速机、预热器分格轮、粘土吊车轴承、Q1皮带减速机处理漏油、Q2皮带减速机漏油、篦冷机篦下拉链机减速机、高温风机轴承座、原料磨、煤磨滑履轴承、主轴承及稀油站管路漏油处理;窑、篦冷机顶棚、预热器DD炉顶盖、下料管焊接修补,各下料溜子修补等均按计划完成,

设备漏风治理四处:生料磨入料端和中卸仓漏风治理,高温风机和小高温风机

轴端漏风治理。

电气及自动化检修情况:

(1)、对大型设备如原料磨主排风机、高温风机等进行振动检查,对振动较大的设备重新做动平衡。

(2)、关键部位电机全部解体检查,电机轴承逐一检查游隙、滚动体、滚道,对超差轴承坚决更换。

(3)、对高压电机进行引出线检查,更换碳刷对电机进行清灰处理。(4)、对设备电气控制柜进行清灰、接线端子重新检查。(5)、车间与电工联合校对设备硬连锁,做好记录。

(6)、计控人员对热偶及数显表进行检验,与车间沟通重新确认设备跳停软连锁值。

二、大修资金的使用情况

设备检修计划费用为390万元。其中,修理费计划350万元(备件费用290万元,外委施工、人工费用60万元),实际发生费用:备件费247.61万元,外委人工费用102.9543万元(其中工艺外委费用73.3398万元,机械外委费用29.6145万元),比计划超支42.9543万元,原因是**车间大修之前煤耗一直偏高,为了降低煤耗,对喷涂较薄的地方(主要是平管道、三次风管)铲除并重新喷涂,所以喷涂量比较大。机物料计划40万元,实际发生41.1万元。

****车间201*年大修费用统计表

单位:万元

计划修理费350外委人工备件费用费用290

6040247.61机物料备件费用费用102.9541.1实际修理费350.56外委人工机物料三、大修备件采购及使用情况

本次大修备件计划采购共计84项,实际采购84,车间出库83项,出库率为98.81%。采购进厂未出库备件只有2块撒料板,由于目前预热器撒料板还能使用一段时间,所以暂时存放在备件库,打算下次检修时视情况更换,不会造成库存增加。

本次大修使用了库存积压备件,原料磨滑履凸球体一件,金额3.4712万元,

凹球体一件,金额3.6264万元,生料磨滑履瓦两件,金额6.9578万元,斗提环链767条,11.9652万元,本次大修降低原库存共计26.0206万元。

四、大修质量验收情况

1、检修前设备验收指定专人负责,具体项目安排固定人员全程跟踪,规定问题汇报程序。专业性较强的项目如轴承检查、间隙调整、对轮找正验收由车间安排专业人员验收。

2、完工的项目立即填写验收报告,指定验收人员要签字,开机试车出现问题要追究验收人员责任。

3、设备试车通知设备处、动力部进行联合验收,当场填写试车验收记录。4、外委施工项目实行岗位跟踪,工段把关,车间监督形式,全力将检修质量看紧抓牢。检修完成后通知设备处、动力部进行联合验收。

五、积累的经验

大修工作能够取得圆满完成关键在于公司领导的高度重视,在于车间制订计划的翔实,在于物资准备充分,在于人员安排得当,在于各兄弟车间的通力合作,按计划实施检修,提高检修质量,彻底排除设备存在的隐患。为了确保检修彻底,达到不漏项,**车间从年初就开始紧紧围绕大修计划去布置大修工作。同时在检修过程中车间对平时不易检查的部位,进行了彻底检查,排除一切制约生产的设备隐患。

此次检修过程中,我们及时发现并处理了一些设备隐患,如检查原料磨滑履瓦时发现瓦面严重烧毁温度较高,粘土破碎机电机轴承位置磨损严重等问题,并及时与有关部门联系协商解决,彻底消除了隐患。

检修强化安全意识,狠抓安全文明检修,实行现场规范化管理、争创优质工程。今年大修安全文明检修工作较好于历次大修,本次检修前我们就把安全放到检修的第一位,为了把安全工作落到实处,不空喊口号,检修前各施工单位针对与施工项目都填写了《检修危险度预测表》,编制了《安全施工方案》,明确了施工中的危险

因素、并制定了科学的安全防范措施。

在检修过程中,现场检修设专人负责,专人跟踪,并严格贯穿“安全、优质、高效、文明、节约”的十六字检修方针。使得每一项作业都实行了安全预想并作好防范措施,每一项作业达到了保质保量保进度,每一项作业做到了团结协作不怠工,每一项作业实现了工程结束场地清,每一项作业未出现丢失和物资浪费,真正做到全方位文明施工。

六、检修过程中发现的隐患

1、生料磨滑履瓦检查发现瓦面钨金出现剥落,有部分凹陷,发现后及时进行了外委挂面及刮研,彻底解决了存在的隐患。

2、窑头收尘大管道腐蚀比较严重,有部分漏料现象,现场进行了挖补,管道内部重新进行了喷涂,此项目车间做为下一次的检修更换项目。

3、检查高温风机电机负荷侧轴承内圈磨损,深度达到0.5mm,及时进行了轴承更换。

4、煤磨选粉机立轴轴承位置磨损严重,与鼠笼配合相对运动,轴上键槽磨损严重,更换了新的立轴。

5、生料磨排风机主电机滑环内孔与轴装配位置出现间隙配合,轴上键槽磨损,更换了新的电机。

6、窑尾下料舌头高温腐蚀比较严重,现场用耐热钢板进行了补焊加固,此项目作为下次检修的更换项目。

7、电机检查加油过程中发现有四个电机端盖出现磨损,现场进行了加套处理。

七、此次大修工作的不足之处

此次大修也暴露出了一些问题,我们要把他剖析出来,以利于车间吸取教训进行整改,在今后的工作中避免再犯类似的错误。

(1)今年由于大修项目多,各车间协作项目负担重,检修持续时间较长,在

外委维修上,车间没有做好质量监督,如原料磨滑履瓦刮研以后没有做好质量检查,导致滑履瓦运行时温度过高,进行了二次刮研,影响了工期,今后检修计划需要不断完善,尤其是在检修时机上,使计划更符合实际,避免以后再发生此类问题;

(2)我们对一些内部设备的使用情况不是很了解,所以对有些物资的计划还不是很准确,与实际检修情况有差距;

201*年*月大修已经结束,此次检修具有鲜明的特色,体现了亚泰水泥人的拼搏、苦干的工作作风,我们在检修过程中积累了很多宝贵的经验,值得我们去总结、发扬,用以指导我们今后的工作,同时在检修中也暴露出了一些不足,在今后的工作中我们要逐步进行改进。在检修中充分的贯彻了“安全、优质、高效、文明、节约”的检修方针,完善了大协作制度,取得了较好的效果,在各个方面基本上都已达到了公司及车间检修前的既定目标,为车间全年乃至明年大半年生产任务的顺利完成提供了有力的保障,力争尽善尽美的完成全年工作计划,打造一个全新的**车间!

**车间

201*年4月15日

扩展阅读:设备大修工作总结

201*年大修工作总结

今年的大修时间紧任务重,自从201*年9月末接到领导通知,至今已历时半月有余,在这段时间里,我主要承担协助ADIA厂家对25/33高速冲床滑块及连接部,离合器、制动器部分的检修、维护保养。二期高速冲床压平机及送料机构的维修、保养。15FCA线高速冲床送料机构,制动器,离合器的维修和保养。减震气囊的检查以及15FC线退火炉网带的更换。

1.协助厂家对25/33高速冲床维修、维护及保养

这次协助ADIA厂家对25/33高速冲床进行维修及保养,主要是对滑块的间隙进行调整。其中又以球头、连接杆、合模间隙调节系统为重点。

经拆卸、测量,球头、平衡杠状态良好,随即对其进行必要的维护和保养。如配件的清洗,各部位的润滑,螺丝,螺母的清洁等。

下面是合模间隙调节系统,其中蜗轮蜗杆状态良好,只是蜗杆处的齿轮内径磨损,外协加工齿轮。

清洁外套、涡轮蜗杆及相关部件,安装涡轮蜗杆,测量间隙,在允许的范围内。

因操作者反应在高冲运行过程中,离合器部分有异常音,所以对离合器部分进行拆卸、测量,发现离合器部分的轴有严重磨损,外径端盖螺丝孔磨损情况尤为哭出,所以对轴进行补焊,端盖外协加工。由于飞轮内径磨损,对内径加套调整间隙。

另外对离合器、制动器的各内齿、摩擦片进行检查,内齿间隙合格,大约在15道左右,摩擦片完好,无严重磨损。

之后进行相应的维护之后进行安装,对滑块及平台的平面度与垂直度进行调整,在进行整体调试之后复检,验收合格。

2.二期高速冲床送料部分及压平机的独立维修

根据平时的维修情况及操作者的反应,二期高冲的故障主要体现在送料不稳上,其余地方良好,所以这次维修的重点就放在送料系统和压平机上。

先拆卸压平机,发现压平机大压辊轴承多数摩擦阻力很大,有个别已经严重损坏,造成压辊严重磨损,以至于送料的时候打滑。

压辊外协加工,更换各部分轴承,除了大压辊,其余的小压辊的轴承也进行及时的更换,对内径磨损的齿轮进行补焊,对各部件进行维护和保养。

送料机构的问题很多,拆卸之后发现以下几点问题:1.压盘轴承磨损,其中从动压辊轴承摩擦阻力很大。2.送料从动压辊轴承室磨损,有大约十道的间隙。3.主动压辊轴有严重磨损。4.凸轮机构轴承摩擦阻力大。5.凸轮机构连接杆万向头破损。

以上几点都不同程度的影响了送料的稳定性,造成了送料的不确定性。针对以上的几点问题,二期高冲的维修主要目的是减少间隙,由于时间紧迫,轴承室没有办法拿到厂家去电镀,所以,在从动压辊更换完轴承热装之后,在轴承室内加铜皮固定,上下各加两片两道半的铜皮,和轴承之间造成过盈配合,消除间隙。

主动压辊将轴拆卸补焊,车圆,与压盘轴承部分过盈配合。

对于破损的连接杆,采买标准件进行更换。

凸轮机构更换轴承,对封盖的密封圈进行更换。

3.15FA线高冲的维修及维护

由于在假期维修之前15FA线高冲的压平机刚刚做完检修,所以直接检查送料部分、制动器、离合器及气囊。

15FA线高冲压盘磨损很快,经拆卸发现压盘部分轴承间隙太大造成压盘运动的时候承受径向力,进而造成压盘磨损过快。

针对以上原因,对压盘上下轴承进行更换,减小压盘所受的径向力。其中从动压辊由于之前磨损严重,已经不能维持生产,闫方师傅制作了新的压辊,以作替代。维修期间外协制作的压辊到货,预计进行更换,但是据观察,我们制作的压辊工作状态很好,没有预计的那磨损,完全可以在相当长的时间内维持生产,所以,从动压辊不予以更换。

之后是对A线高冲离合器制动器的检修,检查发现各部分磨损量都在可接受的范围之内,所以只对其进行除尘、注油、清洗等保养,不予以更换。

4.协助闫方师傅对A线高冲底部气囊进行检查

经对A线高冲底部气囊进行充气放气试验,气囊工作状态良好,各部分螺丝没有松动现象,自动充气气阀状态良好,工作正常。

5.协助闫方师傅对A线、C线退火炉的维修

退火炉的问题主要有两点,第一是网带有的部分破损严重,需要将其切断、剔除,更换新网带。此部分由我协助我师父闫方进行更换。第二是炉内运行平面有开焊和起包的部分,这部分由外协厂家负责,我们负责协助其工作。

网带更换需要将需要更换的部分截断,在新网带上切断焊点,抽出连接杆。之后再截取相当长度的新网带,将两者进行拼接,最后将节点焊死。网带更换完毕之后对压辊、配重部分进行检修。之后试运行,工作状态良好。

今年的大修工作对于我个人来说是我工作能力的一块试金石,由于任重而道近,而我们需要保质保量的完成我们的维修任务,使我在很多时候不得不独立来完成任务。由于以前都是跟着师傅走,自己没有经过这样大规模的维修工作,在师傅的羽翼下慢慢的产生了骄傲自满的情绪,今年的工作如当头棒喝,清楚的指出了我的缺点和不足。让我看清了以后的路是在不断地学习和研究中向前延伸的。我要以此为契机,努力提高自身的工作水平,端正自己的工作态度,在以后的工作中不断地提高,实现自己的价值。

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