电业公司电压无功管理工作汇报
某某县电业公司电压无功管理工作汇报
一、某某电网基本情况
某某供电区目前有110KV变电站2座:平110KV变电站和魏庄110KV变电站。平110KV变电站主变2台,容量为31.5MVA+40MVA,魏庄110KV变电站主变1台,容量为40MVA。110KV线路4条,分别为汝平线、T平线、汝魏线、魏砖线,总长度75.898千米。35千伏变电站9座,安装主变15台,容量80.05兆伏安,35千伏线路11条,长度119.4千米。
某某供电区配电网10kV线路共有97条,总长度为1541km,大部分导线截面为50m,400V线路总长12315Km大部分导线截面为25m某某县共有10/0.4kV配变741台,总容量为511.15MVA。其中专用变用户1245,容量为114单台配变平均容量0.50MVA,公用变中S7型及以下配变202台,占公用变容量的12%。
二、指标完成情况
201*年1-4月综合电压合格率完成了96.75%,201*年综合电压合格率96.67%,同期增长0.08个百分点,与市公司下达的96.50%的计划值相比高出0.25个百分点。
指标完成情况
201*年各类监测点电压合格率汇总表A类监测点月份测点数1-410
三、电压监测点安装情况
加强电压质量管理,合理选择电压监测点,建立起完整的电网电压监测体系。公司按照《农网电压质量、无功电力管理规定》对电压监测点的设置原则,目前全供电区共安装GPRS电压监测仪共应设电压监测点50个,其中A类电压监测点10个,B类监测点1个,C类监测点1个;D类监测点36个。实际设电压
B类监测点C类监测点D类监测点合格率97.21测点数1合格率97.14测点数1合格率96.97测点数36合格率94.78监测点48个。定期采集数据、做好电压质量统计分析,利用调度自动化系统实时监测和调整,提高了对电压无功的管理水平。四、无功管理1、加强管理
(1)健全电压无功管理网络,明确分级管理职责范围和工作内容,确保网络畅通。成立以公司经理为组长,公司副经理为副组长,相关部门负责人为小组成员的领导小组,生产和基层管理部门各设一名专职或兼职电压无功专责,负责日常运行维护工作。
(2)制定相关制度,严格考核。严格执行公司生技部下达的“电压合格率考核办法”我公司结合十八个乡所具体情况,把指标分解到各个部门,有企管部按月考核。
(3)加强对基础台账的统计与分析工作。按月保存真实有效的电压数据,从数据中掌握电压的现状,分析电压管理存在不足,不断持续改进。
(4)加强学习。电压工作涉及生产运行的方方面面,要求管理人员不断学习,提高专业素质,实现更有效的管理。2、采取的具体措施
(1)依据负荷、功率因数的变化情况,出现电压超高限或超低限现象,及时调整配变分接开关至合适的挡位,配合无功自动补偿装置使用,在负荷高峰投入无功进行功率调整。电压合合格率基本上达到上级部门下达的指标。
(2)有个别电压监测点持续出现电压偏高或偏低现象,经分析是由于公变所带负荷过大或过小。针对此种情况,我们采取的措施是转移公变负荷,使负荷与公变容量配套。五、下一步工作安排
通过电压无功管理活动的开展,解决了管理工作中存在的问题,找出了存在的差距。下一步重点抓好如下方面的工作:
(一)首先对查出的问题再进行逐项核实,对还没运行的电容器和运行状况较差的设备进行全面维护,同时对电压不合格的台区和频繁故障查找原因,合理调整变压器档位,合理配置电容器组,合理按排设备大小修,把指标控制在合格范围。
(二)完善基础资料,建立台帐管理。建立无功管理工作的各种规章制度和管理标准,完善无功管理工作应具备的基础资料。
(三)做好统计分析工作,对供电质量问题做到“三不放过”。即合格率低的线路、设备不放过,没有制定提高供电质量的措施不放过,措施执行不到位不放过。(四)加强专业技术培训交流工作。农网供电质量管理水平的提高离不开专业技术人才素质的提高,要加强专业知识、专业技能的培训工作;同时还要注重技术交流,总结和推广应用新技术、新成果、新经验,不断提高供电质量管理水平,全面推动我县电网供电质量管理工作再上一个新的台阶。
扩展阅读:201*无功电压管理工作报告
XX县电业局无功电压管理工作报告
一、无功电压管理组织体系
XX县电业局无功电压管理网络由决策层、管理层、执行层组成,其中决策层由无功电压管理领导小组组成,管理层由生产技术部、企管办和人力资源部组成,执行层由调度运行中心、市场营销部和变电工区等部门组成。
1、无功电压管理领导小组
建立以主管生产的副局长为组长的无功电压管理领导小组,领导小组成员由生技、企管、培训、调度、营销、变电等单位或部门负责人组成。
2、管理部门和执行部门
生技部为无功电压的归口管理部门;考核管理部门为企管部;人力资源部为培训管理部门;执行部门为调度中心、营销部、变电工区。归口管理部门和执行部门各设一名专职或兼职无功电压管理专责。XX电网从事电压无功工作的专(兼)职管理技术人员数量达52名,其中大专及以上学历人员6名,占电压无功管理技术人员的11.54%,中专及以下学历人员46名,占电压无功管理技术人员的88.46%。
为使电压管理工作更加符合规范要求,加强对电压质量的管理考核,向客户提供合格电压的电力,我局实行了无功电压管理经济责任制。
二、日常管理工作流程、对本局今年无功电压管理工作目标的确定。
无功电压管理工作,由生产技术部核定年度目标值,统计结果逐月考核兑现。生产技术部负责完成综合电压合格率指标;变电工区、调度中心负责完成A类电压合格率指标;市场营销部负责完成B、C、D类电
压合格率指标。电压合格率指标考核到二级部门。各班(队、所)由各部门自行考核。
局每季度召开无功电压分析会,研究解决无功电压管理存在的问题和缺陷,推广先进的管理经验和做法,不断提升无功电压管理水平。
三、主网无功设备现状(填表1-表6)1、电网简介
XX电网现有110千伏、35千伏、10千伏、0.38千伏、0.22千伏五个电压等级。拥有110千伏变电站4座,总容量193兆伏安;35千伏变电站18座,总容量163.2兆伏安。110KV线路6条,总长度149.3千米;35KV线路22条,总长度293.15千米。小型发电机组情况:水电站三座发电总功率5.5MW;XXX发电厂发电总功率12MW。
2、无功设备配置情况
(1)、核对附表各局设备情况,补充修改的标红(见附表1)XX电网110千伏变电站主变总容量193兆伏安,补偿容量23.1兆乏,补偿率11.97%。35千伏变电站总容量163.2兆伏安,补偿容量18.44兆乏,补偿率11.30%。与国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则规定的补偿率15%以上标准存在一定的差距。
(2)、小水火电的无功出力,(机组力率按0.85考虑)总的无功出力不足,尤其XXX电厂发电期间明显影响到XX110千伏变电站35千伏侧功率因数。
3、电压无功调控能力分析(1)、技术手段
我县110千伏变电站主变5台,全部为有载调压变压器。35千伏变电站主变28台,有载调压主变仅15台,有载调压比例为53.57%。同时,
因主变并运必须等电压调整的关系,全局真正能够实现有载调压的35千伏变电站仅8座(城关、胡族、桥沟、武昌、草庙、马岗、杨集、凤凰新城变电站),影响到主设备的电压调控能力。
由于我县各变电站电容器均不能自动分级补偿,所以即使变电站综自厂家设备具备VQC调节功能,也无法实现VQC电压无功动态调节模式。
10千伏配变分接头调压范围基本为±2.5%,当季节性高峰负荷到来时的,台区对低电压的调压幅度不够。
(2)、设备配置状况
110千伏变电站主变5台,全部为有载调压变压器。35千伏变电站主变28台,有载调压主变仅15台,有载调压比例为53.57%。110千伏变电站主变补偿率11.97%。35千伏变电站主变补偿率11.30%。均存在一定的无功缺口。
(3)、监控手段情况,调度是否能全面掌握各站电压、功率因数等。
XX县电业局调度中心使用PDS201*电网调度自动化系统实时监测系统,能够全面掌握各站负荷、电压、功率因数等运行参数。
4、各电压等级系统运行水平、功率因数情况
通过不断的电网建设改造和采取技术降损及管理降损措施,我局线损率指标得到不断改善。201*年我局综合线损率达到XX%,低压综合线损率达到XX%以下。
XX各级电网电压调整立足于有载调压变压器,现系统内110kV主变均为有载调压变压器。35kV有载调压主变15台,有载调压比例为53.57%。由于我县位于信阳最东端,缺乏大的电源支撑,电压水平受华豫电厂及系统220kV电压影响很大。夏季负荷高峰期间部分变电站电压偏低;其
它季节,各变电站普遍存在电压偏高的问题,尤其在后夜更为严重。日峰谷负荷时段电压波动大,调压困难。在负荷高峰时段,即使将所有调压措施都予以实施,电压仍偏低;而后夜负荷低谷时段,即使退出所有无功补偿电容器,电压仍较高。
功率因数情况:110千伏变电站主变二次侧功率因数平均值达到0.98;35千伏变电站主变二次侧功率因数平均值达到0.93左右;10千伏配变二次侧功率因数平均值达到0.90。5、电压监测点设置情况(填表7)
XX县电网设置A类电压监测点17个,B类电压监测点3个,C类电压监测点3个,D类电压监测点35个。6、谐波用户及谐波测试开展情况
我县无谐波源用户,但已制定谐波管理制度。每年请市公司变检工区对系统110千伏变电站进行谐波检测试验,发现问题及时予以整改处理。
四、配网无功设备现状(填表8)
1、10KV线路条数,城区线路条数、农电线路条数,平均供电半径,配变台数,其中城区公变台数、农电公变台数,配网无功补偿装置台数、容量,其中10KV无功补偿装置台数、容量,10KV无功补偿装置台数、容量等,补偿度偏低否。
截至201*年底,我县共有10KV线路82条,其中城区线路22条,农村线路60条。10KV平均供电半径17.7千米。
2、监控手段情况,调度是否能全面掌握电压、功率因数等。XX县电业局调度中心使用PDS201*电网调度自动化系统实时监测系统,仅能掌握变电站出线负荷、电压、功率因数等运行参数,而不能
全面掌握线路末端电压、功率因数情况。末端电压通过C类、D类电压监测点调取运行参数。
3、配网经济运行水平
XX县电业局201*年10KV线路损耗、400KV台区损耗。
XX县电业局供电区域内110(66)kV变电所主变二次侧功率因数平均值达到0.98;35kV变电所主变二次侧功率因数平均值达到0.93;10(6)kV配电变压器二次侧功率因数平均值达到0.89。
4、用户无功补偿情况及力率考核标准,201*年力率奖惩情况。对于新增用户均按20%-40%设计配置无功补偿装置。全县100KVA及以上专变执行了力率调整电价。201*年度,我局执行力率调整电价对功率因数不合格用户扣罚金额192万元,对合格用户奖励金额69万元。在一定程度上鼓励了广大客户安装无功装置的积极性,改善了配电网无功平衡状况。
五、无功电压管理存在的主要问题及解决措施1、管理方面存在的主要问题
管理人员责任心不高、素质参差不齐,管理能力需加强。解决措施:加强人员培训,深化无功电压管理的标准、制度建设,建章立制规范管理人员的工作方法,强化各级管理人员的责任意识。
2、规划设计方面存在的问题
规划设计在无功方面存在标准偏低的问题。如我县201*年建成的清河110千伏变电站设计补偿率12%,补偿率偏低。201*年建成的杨集35千伏变电站补偿率20%,补偿率虽达到要求但不能实现自动分级补偿,无功调压均需手动,装备仍然落后。
解决措施:无功规划要与电网规划对接,提高无功设计标准,改善主网无功状况。
3、无功调压设备及无功补偿装置方面的主要问题
我局35千伏变电站主变28台,有载调压主变仅15台,有载调压比例为53.57%,35千伏变电站主变调压能力不足。主网无功补偿装置19台,设备可用率100%。110千伏变电站主变补偿率11.97%。35千伏变电站主变补偿率11.30%。均存在一定的无功缺口。
10千伏配网线路82条,有29条安装电容器补偿,补偿安装率36.36%,设备可用率93.1%。配变分接头调压范围基本为±2.5%,当季节性高峰负荷到来时的,台区对低电压的调压幅度不够。
解决措施:
(1)做好全网无功优化计算与优化补偿建设工作。
根据电网和负荷发展需求,开展无功优化补偿建设,按照全面规划、合理布局、就地平衡的无功补偿原则,加强无功容量配置建设和优化,采用无功动态补偿装置,努力作到无功分层、分压、动态就地平衡。
(2)提升变电站无功补偿能力。
将提升变电站集中补偿的补偿率纳入工作计划。201*年完成对XX、胡族、祖师、城关、桥沟等10座35KV变电站补偿增容。201*年将继续对城关、陈集、徐集、泉河、桥沟、黎集35KV变电站实施补偿增容,对5座35KV简易变电站安装补偿装置,提升变电站无功补偿能力。
(3)提升10KV线路无功补偿能力。在采取多项治理措施后,对功率因数较低的10KV线路,安装线路无功自动跟踪补偿装置。201*年对线路长、负荷重的10条10KV线路加装自动跟踪无功补偿装置,总容量3800kvar,以提高功率因数并改善线路末端的电压状况。
(4)提升公用配变及用户侧无功补偿能力。
公用配变补偿安装按标准执行,新增用户均设计合理的无功配置,同时认真执行100KVA及以上专变用户功率因数考核,督促用户安装无功补偿装置,减少线路无功流动,从而降低线路损耗,改善线路电压质量。
4、电压监测点设置方面的主要问题
新增变电站未及安装电压监测设备,A类电压监测点设置不足。解决措施:积极与厂家联系按标准配置好电压监测设备,同时请厂家技术人员对原有设备检查消缺。
5、谐波管理问题无。
6、对用户无功设备及指导管理问题已制订实施用户设备力率管理标准。六、配网低电压、低功率因数问题
XX县201*年低电压用户涉及32个乡镇、93个村、17945户、54843人、涉及配变台区384台。解决措施:201*年我局组织实施110KV变电站增容改造一座、35KV变电站增容改造三座,新增35KV简易变电站布点三个;新建(改造)10KV供电线路36条、总长度57.38KM;新建(改造)0.4KV供电线路170条、总长度33.88KM;增容改造10KV配电台区384个,其中新增台区布点105个,增容台区279个。变电站补偿增容2.4兆乏;10KV供电线路安装补偿装置10台,总容量3.8兆乏。
201*年将继续加大电网供电能力建设、无功补偿建设。七、2102年主要工作目标及工作计划
1、建立完善无功电压管理的标准体系,在市公司指导下试行无功
电压管理标准和工作标准。
2、加大对电网结构建设的投入。为提升主网供电能力,加快完成古城110KV输变电工程。
3、提升主网供电能力,自筹资金105万元积极实施蒋集、沙河、洪埠、泉河、陈集35KV变电站主变增容工程。
4、自筹资金43万元新建观堂简易变电站一座,有效缩短观堂乡10KV供电半径。
5、自筹资金270万元,积极实施10KV配网台区新增及增容改造工程。
6、自筹资金100万元,继续对变电站及农村负荷较重、线路较长的10KV线路安装无功自动跟踪补偿装置。
7、加强负荷监测,积极实施主、配变增容调整和配变三相平衡工作。
八、建议
我局无论在无功电压管理能力还是在管理经验上都存在很大的不足,请上级部门加大对我们的指导和帮扶,以不断提升我们的无功电压管理水平。
XX县电业局二0一二年二月
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《电业公司电压无功管理工作汇报》
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