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178 高炉炉前揭盖机技术

时间:2019-05-28 22:07:40 网站:公文素材库

178 高炉炉前揭盖机技术

高炉炉前揭盖机技术张显超

(宜昌燕狮科技开发有限责任公司)摘要我国高炉炼铁向大型化发展,大中型高炉普遍采用蓄铁式铁沟,为了防止开口后铁水飞溅,对高炉增加了沟盖。针对这一市场需求,我公司提供三种结构形式的揭盖机来满足炼铁使用。通过对揭盖机的运动原理及结构形式进行分析和阐述,并对各型揭盖机进行仿真模拟,得出其轨迹,速度,加速度曲线。

关键词炉前设备揭盖机平面多杆机构l概况

当前,随着国家钢铁产业振兴计划的实施,我国将限时淘汰能耗过高的小型高炉,整合资源进行大中型高炉改建、扩建、新建,达到节能降耗、优化资源、高效利用的目的。对于小型高炉,开口后引起大量的铁水、粉尘飞溅,大多采取吸风管吸出,但效果并不明显,经常发生烧伤事故,造成很大的安全隐患。对于大中型高炉,开口后产生的铁水、粉尘飞溅更为严重,一部分企业采用沟盖来防尘,效果比较明显,而目前还有许多的中型高炉并未采用沟盖,对于飞溅的粉尘敬而远之,同时造成工作环境比较恶劣,对于人体和设备保养都有一定的危害。随着中大型高炉的新建,增加沟盖的使用就显得尤为重要,目前沟盖的结构比较成熟,最大的问题就是怎么使用,对于沟盖的移动,目前的主流设备是使用揭盖机,也有用行车进行吊装移动的,但使用不太方便。对此,需要开发出各种结构的揭盖机以满足各钢厂不同的使用需求,目前对于沟盖的提升和移动主要使用平面多杆机构,现对三种结构的揭盖机进行探讨。

2YJDI16型(吊挂平移式)见图1

由YJDI16(吊挂式)炉前揭盖机示意图(图1),可建立平面机构运动简图(图2),在示意图中可看出其行走部分靠轨道支撑小车行走,由马达驱动,运行平稳。对于提升机构可看出当油缸GF伸长时,推动连杆EC运动,最终使挂板ABC旋转,完成钩住沟盖和提升沟盖的动作。A点轨迹为一圆弧,当速度一定时可显著降低其水平运动造成的沟盖摆动,从而得到平稳的提升运动,其运动轨迹为a-a1.a2.a3。该机构把油缸的推力转化为沟盖的提升力,油缸回程时沟盖下降,由于沟盖本身重力的存在,可看出该装置比较省力,最大限度发挥了油缸的特性。沟盖起吊后移动的方向和远近取决于行走轨道的布置方向和长度,这种形式的揭盖机一般安装在风口平台下。

对于基座非回转型的揭盖机构,如图3、图4。需要两个油缸进行沟盖的提升和移动,其运动步骤是分开的,首先由起吊油缸FG完成钩住沟盖和提升沟盖的动作,然后由位移油缸AB完成沟盖的移动。在移动过程中高度有小范围变化,速度和加速度有一定的变化,平稳性相对较差,对其进行仿真模拟可得出其轨迹,速度,加速度曲线:

由图5可看出曲臂受位移油缸推动旋转,在运行到中点的时侯沟盖位置会升而,在中点前后位置沟盖的速度有一个变化,在中点时其上升速度是0,将会造成沟盖的摆动,但此点位于运动的中点,对运动的结果不会造成明显的影响。其钩住沟盖的动作靠起吊油缸来实现,臂长较短,达不到省力的效果。该油缸行程较短,举升的高度有限,故时问比较短。实用于高度空间有限的中型高炉炉前使用,该机构具有结构形式比较简单,运动快捷,占地范围小,整机重量小,可得到比较高的效费比,并无须在铁沟上方安装轨道等行走装置,沟盖移动的方向取决于揭盖机基础的方向,移动距离取决于连杆长度和油缸行程。4YJZIIl25型(基座回转式)见图7

对于回转折叠式结构的揭盖机,运动较为复杂,在机架下面有回转支承,由马达带动可实现左右旋转,在主臂上还连接一小臂,由马达带动旋转,所以可以实现比较大范围的运动。同时该机同折叠式的一样拥有两个油缸,可完成举升和移动的动作,同时由于有两个旋转驱动,可实现沟盖停放位置的多样化。该机可靠性较高,油缸马达等驱动装置均处于比较好的工作环境,可得到较高的寿命。

由于该机与折叠式相比增加一曲臂,该曲臂可有效降低沟盖在平移时高度方向上的位置变化,可得到比较平稳的运动。同时该机的提升由油缸的推力得到,曲臂的增加使得比单纯折叠式的更加省力。但缺点是驱动比较多,造成制造成本比较高。由图7可看出该机可在特定的出铁场同时对两铁口进行揭盖操作,其效费比可得到有效的提升,适用于铁口数量多的大高炉,可有效节约场地空间。

5总结

由于沟盖自身沉重(通常在15-25吨不等),为保证平稳起吊和准确定位,通常都会在油缸和液压系统上设置平衡回路和位置传感元件,并通过电液控制减少机械调节环节,改善设备动态品质。

随着炉前设备的发展,环保和节能已成为市场发展的主题,但环保是应该放在第一位的,揭盖机是改善炉前工作环境的重要设备,本文介绍的三种形式的揭盖机均有各自的特点,可以灵活的布置在各种不同的场合,举升力在20吨左右的揭盖机足以满足各种高炉的需求。参考文献

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[2]龚道雄.臂架摆动式全回转高炉炉前移盖机的设计及臂架结构分析.冶金设备,201*(1):48

[3]周传典.高炉炼铁生产技术手册.北京.冶金工业出版社,201*.

扩展阅读:176 大高炉用大功率、多功能开口机

大高炉用大功率、多功能开口机

张秀萍胡华平敖爱国王水文于君成

(三峡工业设计研究院宝钢炼铁厂韶钢炼铁厂三峡工业设计研究院)

摘要CHY4000A型全液压开口机开发与应用,解决了制约炉前技术进步的八个难题,推动了我国炉前设备自动化水平,加快了国外新技术新工艺在我国高炉应用,在宝钢、武钢、韶钢取得了较好的成果。

关键词高炉铁口开口机国产化应用1概论

进入2l世纪,我国高炉开始向大型化和特大型化方向发展,在高炉操作中,炉前设备面临着比较突出的问题,既现有国内各机型开口机功能与功率满足不了开铁口工艺要求,尤

3

其是201*m等级以上的高炉,冶炼强度高、铁口深,采用高强度无水炮泥,炮泥在铁口中烧结时间长,且变素很大,出铁时间长,铁口稳定性较差,开铁口困难等等,集中反映以下八个问题:

I、开铁口时间长10.30min:2、钻杆消耗大3.5根/炉:3、铁口侵蚀快:

4、正点率较差67%;5、铁口合格率较差51%;6、泥炮的打泥量不稳;7、铁口维护量较大;8、开铁口退钻困难。

从国外高炉炉前操作技术指标分析,大型化高炉尤其是特大型高炉考核指标为:(1)单炉24h无并行出铁;(2)单炉24h出铁次数为6次;(3)出铁见渣率为100%:(4)铁口合格率为90%以上;

(5)正点率、铁口深度合格率达90%以上。由此可见要解决上述“八个问题”,完成“五项指标”,在努力提高铁口区域操作水平管理水平同时,除选择科学匹配的炮泥、钻头、钻杆,更主要的是对完成开口工艺的唯一设备开口机须有个严格要求。CHY4000A(国产化型号,下同)全液压开口机在我国的研究、开发、使用、反馈,集中反映了我国炉前设备技术又一重大突破和创新。通过宝钢、武钢、韶钢、太钢、本钢、马钢、天钢、唐钢近几年来在高炉现场的使用观察,统计计算得到以下公式:

2开口机研究与国产化发展过程

多年来,我公司(前称中南液压气动设计研究所)一直从事世界先进开铁口机的研究与开发。1997年,在全国炼铁生产工作会上,笔者首个提出“推荐使用有轨式开铁口机”得到全国炼铁界普遍赞许,并迅速在全国推广,大大降低了铁口的维护量,提高了高炉的寿命,同时使铁口的深度、角度、直线度、正点率、出铁均匀性、放渣量都有了质的改变,被誉为我国炉前设备第一次革命。十几年来,我公司设计改造了适合中国炉况具有独立自主知识产权的电动、全气动、液气结合式、全液压等四大系列、十二种机型的开口机,被炼铁界誉为“世界的开口机,开口机的世界”。

(1)早在80年代末期,我国引进DDS公司第一代开口机用于湘钢3BF,型号为

CHQl000(国外型号HM754),采用矮柱双轨式,在同一行走梁上并排挂两台开口机,一钻一捅,集冲钻为一体,泥炮开口机采用异边布置,当时在全国1000m3以下高炉广为使用,这种开口机结构简单,维护方便,可通过尾部手动换向阀完成自动卸扦(见图1)。

(2)90年代初期,DDS公司第二代CHQ201*(国外型号HM755)型开口机在武钢3BF使用,泥炮、开口机采用同边布置,开口机在上,泥炮在下,采用冲钻分离式,此机

图1CHOl000型气动开口机

与CHQl000型相比,转速提高了25%,扭矩提高了30%,冲击功提高了40%,95年11月国产化后,在我国一大批1000m3左右高炉大为使用(见图2)。

图2CH0201*型气动开口机

(3)98年12月26日,DDS公司第三代CHQ201*L(国外型号HM766≥开口机在昆钢6BF使用,泥炮、开口机采用同边布置,泥炮在上,开口机在下,转臂为低柱斜座式,此结构稳定性强,离地面空间小,便于设备检修,便于备件拆换。非工作状态下整个机架扒卧在地面。CHQ201*L开口机与CHQ201*相比,除外形结构上由较大变化外,还根据国外开口工艺增设一逆打装置(采用埋棒法时拔棒使用),逆打额定冲击功为190J,其旋转、振打与第二代CH0201*型相同,99年10月我公司将其国产化,并迅速在我国1000m3一201*m3高炉推广(见图3)。

(4)上世纪,DDS公司与PW公司重组,组建为TMT公司。本世纪初,该公司生产的HS573-GH型全液压开口机,随着我国炉前设备的引入,先后在我国武钢5BF、6BF、7BF、8BF,马钢新区1BF、2BF,韶钢6BF、7BF,太钢3BF、5BF,本钢6BF、7BF、8BF,宝钢lBF、2BF、3BF、4BF,鞍钢1lBF、12BF,天钢2BF,唐钢南区1BF,天铁5BF,首钢迁安3BF,京唐钢lBF、2BF使用,这一新技术的应用,对提高我国炉前设备自动化水平起到了积极的推动作用,但也出现诸多问题。比如:蓄能器氮气泄露问题,蓄能器皮碗易破损问题,旋转齿轮箱润滑问题,吹扫管尾部雾化水泄露对旋转齿轮浸湿问题,振打杆与钻杆连接处工作状态下外泄露水,以及价格昂贵、供货周期长、维修困难等问题。3CHY4000A研发分析

201*年1月我公司下属三峡工业设计研究院,组织专班成立项目组,走科研与生产结合道路,用了近半年时间对该机使用现场进行观察、跟踪、了解,对泥炮、铁口、钻头、钻杆、开口机给进机构以及风压、水压、油压等故障点进行了反复研究、解剖、试验、分析,终于在201*年10月逐一解决了以上六个重点问题,并研究开发出具有自主知识产权的CHY4000A型全液压开口机,改写了我国大高炉无大功率、多功能全液压开口机的历史。产生了较好的社会效益和经济效益,并迅速在全国大高炉和特大高炉推广使用。这一新技术的应用使我国炉前设备装备水平、操作水平、管理水平都将有一个大的提高(见图4)。我公司研发的CHY4000A型全液压开口机,主要针对201*m3以上高炉的炉前开铁口作业。它集旋转、振打、逆打、吹扫为一体,钻杆、钻头、水雾化为一体,整机各部位结构紧凑,克服了其它机型在加大冲击功,加大扭矩情况下易松动的问题。具有功率大、效率高、消耗低、故障少、带逆打、安全环保等特点,填补了国内空白。堪称我国炉前设备的第二次革命。(见表1)

4CHY4000A功能及原理4.1旋转功能

该机旋转动力来自一台液压马达,马达输出经齿轮减速后最终传给“振打杆”。如图5所示,“小齿轮”与马达矩形花键连接,“大齿轮”通过“花键套”与“振打杆”异形花键连接。作为输出动力的“大齿轮”,同时也是“振打杆”的后端支承,限制“振打杆”后退的极限位置。CHY4000A型液压开口机旋转动力的额定扭矩为330~660N.m,较以往开口机增大了25%。较大的旋转动力有利于切削,在吹扫排屑的辅助下,能顺利地在铁口前端打开一条孔道,且无论开口机是在钻进还是钻退的过程中,都始终保持通道的畅通。4.2冲击功能

没有冲击功能或冲击功率小的开口机,当钻到赤热的硬层或遇到夹铁夹渣时,无法继续工作。这时往往采用吹氧或捅钎等方法打开出铁口孔道中剩下的硬层,这种方法不仅效率低,对铁口的破坏也十分严重,而铁口是高炉最薄弱的地方,长此以往,必将对高炉寿命带来不利影响。冲击功能有利于破碎铁口深处的夹铁夹渣,减少铁口维护量,缩短开铁口时间。

图5

如图5所示,正向冲击时,“振打杆”在后位。由于“活塞”向前冲击时其冲击功通过“振打圈”、“钻杆接套”向铁口传递,“振打杆”不承受直接打击。所以CHY4000A型开口机的重要零件“振打杆”受到了很好的保护。“振打杆”的前端与“钻杆接套”螺纹连接。振打圈、振打杆轴肩均由滑动配合的“支承套”支承、导向。4.3逆打功能

CHY4000A型开口机是国内外唯一具有逆打功能的液压开口机。在国外,逆打功能是用来拔出埋入出铁口的金属棒,其工作原理与正向冲击相似,只是冲击的方向相反。在国内逆打功能有利于快速拔出钻杆,缩短开口机后退时间,减少铁口对设备的热辐射影响,提高设备的使用寿命,降低主机及备件的损耗。

如图6所示,逆向冲击时,“振打杆”在前位,“活塞”向后冲击,与“振打杆”左肩轴发生碰撞,冲击功向铁口传递。正逆打的转换足通过操作小车向前或向后运动来实现的。此外,CHY4000A的活塞动作方式不是差动,有效避免了差动前冲时前腔高压对冲击功的消减,从而向外释放更多冲击功。这一特点有效的保证了正向冲击和反向冲击的进行。

4.4雾化除尘

常用的吹扫是通过安装在开口机尾部的吹扫空气入口,将压缩空气从开口机内部及钎杆中的孔道,输送到开铁口工作位置,清除切削过程中所产生的粉尘,以利于钻进过程的进行。然而这却成为造成炉前粉尘污染的主要原因之一。雾化除尘就是针对吹扫过程中产生的粉尘烟尘污染而设计改进的。

雾化功能是在钻削铁口过程中,将常温常压的水通过控制系统,改变其压力与流量并雾化后,经开口机水道流经钻杆钻头。旋转吹扫所产生的烟尘在雾化水的作用下转化成蒸发气

体,从而降低了铁口的烟尘污染。钻进过程中产生的粉尘在雾化水的作用下凝结成0.5~3mm尘粒,烟尘污染降低了73.5%,粉尘污染降低了61%,有效控制了铁口烟尘粉尘污染,改善了炉前工人的劳动环境。

此外,针对以前雾化除尘开口机有漏水问题,CHY4000A型开口机对此作出了改进。如图7所示,以往的开口机吹扫管又细又长,水雾化入口在开口机前端。工作时雾化的水在吹扫空气的作用下,直达铁口除尘,但在非工作状态下,残留的水就可能顺着吹扫管和振打杆之间的间隙进入机体内部,侵蚀机内零件。而CHY4000A型开口机的吹扫管较短,便于加工和组装。吹扫管与振打杆连接的地方加了两道密封圈,有效地隔离了吹扫雾化水,保护机内重要零件不受侵蚀。4.5水雾冷却

水雾通过机体和钻杆钻头后,可以起到一定的冷却效果,但是与以前带雾化除尘功能的开口机不同的是,CHY4000A型开口机的雾化水是从机体尾部进入,其对整个机体以及振打杆、钻杆、钻头都起到了较好的冷却效果(如表2所示),对提高设备使用寿命起到了重要的作用。

4.6水雾降耗

水雾的冷却效果不仅提高了设备的使用寿命,同时也大大降低了钻具等的消耗。水钢炼铁厂3BF自201*年9月开始出铁,很快达到设计要求,实现预期目标。但炉前原使用的液压开口机钻具消耗太大,其水套平均7天更换一套,钻头月均消耗600个,钻杆月均消耗580根,201*年2月20日,水钢炼铁厂与我公司达成共同改造研发低耗环保开口机协议,经过两个月设计、研究、消化吸收国外技术,在原基础上进行技术创新,使之更适合中国国情,4月19日成功应用于水钢3BF,各项指标均达到设计要求。与原开口机相比有以下几点优势:开口机转速提高一倍,在没有夹铁夹渣情况下,不使用冲击可直接打开铁口,回转扭矩提高30%,开口机综合效率明显提高。口由于钻削铁口时,减少了冲击使用频率,泥包的稳定性加强,泥包破损率减少,确保铁口钻开率、正点率、出铁均匀率。开铁口时间缩短,由原开铁口5-7min,减少到目前l-2min。4由于开铁口时间短,避免开口机在高温下烘烤,减少主机的备件消耗。由于雾化的水流经振打杆(钎尾),钻杆、钻头,达到冷却降温作用,使一根钻杆、钻头多次使用,降低了钻具的消耗。由于减少钻具更换次数,开口机空转(卸杆)次数减少,增加开口机的使用寿命。其主要数据如下:开口机备件消耗下降30%、钻杆消耗下降60%、钻头消耗下降30%、主机备件消耗下降48%、辅料消耗下降26%。5国产应用对比

随着我国高炉大型化地发展,对开口机的功能与功率要求也越来越高。从表2可以看出,CHY4000A型液压开口机与国内大型液压开口机相比,转速和冲击功均有重大突破,更为重要的它增殴一逆打装置,开口机的综合效率明显提高,钻头钻杆的消耗明显降低。开铁口时

间大大缩短,减少铁口对开口机的热辐射,延长了开口机的使用寿命。

此外,CHY4000A型开口机中心高较小,仅为160mm,总高也只有320mm,这就避免了开口机与铁沟的干扰,使整个开口机总成结构更紧凑,占用空间小。目前该机型已经在宝钢、太钢、本钢等得到应用,效果好,性能稳定,由表3可以看出,CHY4000A型全液压开口机的各项性能指标均能达到进口开口机的设计值,满足炉前生产设计要求,可以替代进口开口机进行炉前开铁口作业,同时也解决了进口开口机备件采购困难、供货周期长目价格昂贵等矛盾。

6结语

从以上综述分析,进口HS573-GH开口机在我国高炉地应用,缩短了我国与发达国家炉前技术差距,使我国炉前技术进入了一深度,短短的3年时间里,我国已有一大批钢铁企业(201*M3以上86座高炉)使用正准备使用这一新技术新工艺,CHY4000A型全液压开口机(国产型号)的开发与应用,解决了制约我国炉前技术诸多问题,它集大功率、高效能、低消耗,系统水冷风冷等,具有目前国内其它开口机所无法替代的功能和特点。可以预测,随着高炉大型化地发展这一新技术将被迅速推广与应用。参考文献

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