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3#4#连铸机年修总结

时间:2019-05-29 12:48:39 网站:公文素材库

3#4#连铸机年修总结

3#、4#连铸机年修总结

炼钢连铸机自去年5月份投产以来,通过1年半的设备的磨合及对设备的性能状况了解,在自动化设备方面有一些PLC柜及电缆受到环境的影响出现一些问题,影响连铸机的正常生产。故炼钢部组织在4月底到5月中旬20天的时间内对连二区3#、4#连铸机分别进行了一次年修,我们自动化专业主要对32个项目进行了检修,并配合维检更换了44个扇形段、4个结晶器、4个打号机。一、具体检修项目:

1、UPS吹扫,电池柜吹扫,电池放电测试,电源柜线路整理、接线端子紧锢电源分闸测试,线路测试、做标识。2、3#连铸机DP网络系统检查、阻值测试,对状态不好的DP网线进行更换。3、喷号机控制电缆更换,打点调试。配合试车。。4、结晶器振动电缆更换液压阀头及震动位置传感器打点调试(根据实际情况更换端子箱)5、将REM11柜移到13.6米平台,改造结晶器热电偶插头及电缆,(需要在13.6米平台上挖一个地沟)并进行打点,调试。并重新放置铸流系统的DP网线,对铸流系统的DP系统进行检测调试。6、配合机械拆大包滑环,并打点调试。7、机械手电缆整理并进行更换,打点调试。。8、更换-6.4米部分因腐蚀损坏电缆槽子。9、所有带模块现场操作台(箱),线路整理,做标识,检查并视情况更换按钮,转换开关等元件。10、检查清理现场电磁流量计及调节阀定位器标定(结晶器冷却水的流量计更换)11、切割氧气阀改造,使连1和连2区任何一个停止控制都不影响其他切割车的使用12、程序检查杀毒,并备份13、配合首建二冷水管道改造(看实际情况更换二冷水电磁流量计、调节阀、压力变送器)14、更换8号中包车的电缆,并打点调试15、配合维检更改窜动辊道接近开关的位置二、检修前准备工作

接到检修任务之后,为保证检修工作的顺利开展,我们进行了充分的准备工作,考虑各种可能会出现的意外问题并想好对策,做到未雨绸缪。详细检修前准备工作如下:

1、重新核对点号表,确保和现场一致,方便接线。由于以前的

优化或生产需要,点号表发生了变化,牟冬冬刘峰等几位机长一一核对REM11柜,结晶器震动,打号机,机械手等需要检修的远程柜点号表。由于系统庞大,工作量较多,而且核对工作更需要认真仔细与耐心,确保百分百准确,方便将来的接线与打点调试。

2、申报所需的材料与备件。所谓巧妇难为无米之炊,材料备件

工具齐全是检修工作顺利开展的后勤保障,不仅要考虑到中修所需线缆,中间端子箱,远程柜等材料,还要考虑到这些材料的多少以及一些小工具小材料(如热缩管,剥线钳等),避免因这些小物品耽误中修进度,要考虑到各种线缆的芯数,长度型号与规格。我们按照中修项目依次检查所需材料备件,确认材料备件是否齐全。为了尽快完成中修,我们也充分利用夜晚的时间,考虑到晚上光线不足,我们向上级申请借来几个大的照明灯。

3、去现场实际勘察,确定远程柜安装地点与现场环境。组织人

员陪同首建土建人员、长白及工程人员勘察现场,多方测量比较,选择最优路径,确定远程柜以及端子箱具体安装位,并做好标记,最后上报领导,得到领导的肯定,最后确认施工方案的可行性与易操作性。

三、中修期间

中修开始后,我们便以最好的状态投入战斗,每个人竭尽所能,奉献最大的能量。由于4条铸机生产线,除检修的那条外,其他3条生产线仍然正常生产,这也使得我们在中修的同时要兼顾其他生产线的正常运行,给中修工作带来一定困难。

结晶器震动端子箱位于结晶器下方,大包滑环在大包转台的下方,这2处空间狭窄,转身都困难,更换电缆时,不仅工作量大,而且环境极差,结晶器震动端子箱处到处是黑色的土灰(结晶器保护渣),由于液压漏油,大包滑环里到处是液压油,在这2处工作后出来,身上的衣服“惨不忍睹”。有些位接线时还得半蹲着,站着太高,蹲着太矮,半蹲十几分钟就累得腰都直不起来,但班组人员仍坚持干完。

另外,我们还更换了喷号机,中包车等的电缆,并更换8个电磁流量计(DN201*个,DN804个),检查及清理电磁流量计48个,标定调节阀70个调节阀,拆除32个切断阀,自己拆除32个压力变送器,并送标准站进行检验,合格后进行回装,对连铸机6个系统的程序进行备份,对14个工控机进行杀毒等等。

最后,我们对各部分进行打点调试,发现问题及时解决,不是我们自动化的问题,我们也积极配合解决。为了中修顺利完成,我们大家发扬无私奉献的精神,在领导的带头示范下,每天工作12小时甚至更长,住在唐海的同事,每天坐车还需要2个多小时,除去吃饭睡觉,几乎没有空闲时间,而且没有周末,一直持续到中修结束。那段时间,很多同事回到宿舍洗漱后就直接上床睡觉了,虽然很累,但大家都没有怨言,只为了中修工作能顺利完成。

在中修过程中,我们团结合作,并趁此机会让新人熟悉连铸机,让老人更深入了解连铸机的维护,做到温故知新,让将来的维护质量得到更大的提高。

四、年修完成后的工作,我们积极的组织人员完成年修后的工作,在以一周时间内将废旧电缆基本撤完,现场的消防封堵等安全措施回复正常,新PLC柜的标准化工作也完成,通过一段时间的观察,发现年修改造的几个项目在生产过程中都有较大的改善,如热电偶故障点较多等对生产影响的问题。

在我们连铸班全体维护人员的共同努力下,圆满完成了3#4#连铸机的年修,在这场艰巨的年修任务中,连铸班全体参战人员以大局为重,恪尽职守,踊跃上阵,紧紧攥成一个拳头,凝聚成无坚不摧的力量;团结协作,同甘共苦,体现了工连铸班职工顾大局、识大体,锲而不舍、不畏艰难、勇于奉献的团队精神,更好的检验了我们这支自动化队伍的战斗力和向心力,通过这2次年修,让我们的新人得到学习与锻炼,让我们的团队更具凝聚力与战斗力,我们将再接再砺,迎接并保证顺利完成3#4#机的年修。

扩展阅读:201*年中修设备工作总结

铸钢车间年修

铸钢车间年修

铸钢车间年修工作总结

201*年是铸钢车间实现设备调整、设备人员机构调整运行后满负荷生产的一年,也是铸钢车间释放历史最高产能的一年,车间设备系统在预防维修的基础上,深入发掘状态受控点管理等工作中,长期实践积累的大量经验和知识,从而具备了实现设备维修模式跨越的基础。设备系统提出并实施从“以周期检修为基础,以预防维修为主线”的维修模式向“以设备状态受控管理为基础,以状态维修为主线”的综合维修模式转变的战略决策,确保车间设备管理水平持续提升并保持特钢设备维护行业领先地位。

201*年车间设备系统在全面保证了18月份设备稳定运行

的同时,迎来了连铸机的大规模年修,此次年修在上级主管部门

和同级组织领导下,认真贯彻特钢公司设备年修会议精神和决议,紧紧依靠全体职工,调动点检员的积极性,在特钢维检分公司、热轧维检分公司、冷轧维检分公司、炼钢维检分公司、修建机检四队、修建电装队等10支施工队伍共同协作紧密配合下,在工作量大、缩短工期的前提下,提前完成了本次中修任务,确保了连铸顺利投产,为完成全年生产经营指标奠定了坚实的基础。现将201*年设备年修工作总结如下:

此次年修提前三个月立项,项目包括机械128项,电气76项,共计204项,其中重点项目16项。经统计,生产科、机动科准备年修资材68项,出动机械150人次,电气60人次,生产操作人员铸钢车间年修

人次。年修工作于18晚22:00正式结束,比计划提前12小时完成。

一、管理思想

对本次年修工作车间立足于全面解决设备隐患,调整设备安装精度,对中包车、弧形段、拉矫段等设备进行重新调整,对基准线、标高等进行检测与安装后的复测。树立以适应企业经营方向的变化,重视设备管理为生产服务的思想。根据车间的生产任务、形式、设备修理工作的难度,确定了重点设备与一般设备的界限。确立了对重点设备实行维护、修理、备件供应、改造、更新优先的原则。车间设备管理采取了将设备管理的重心下移,把对设备管理的职能按区域分工的原则落实到点检员,使点检员成为第一线的管理者,真正确立以点检为核心的设备维修管理体制。为满足生产需要修改设备功能,深挖设备潜力,保证高效运行,作了大量艰辛的工作,为本次年修做好了坚实的后盾。

二、基础工作

总体思想:全面推行以点检为核心的全员设备检修思想

将中方坯连铸系统的实际生产中存在的设备问题、检修、运行与ERP信息管理平台有机融合,从而实现硬件、软件的同步升级和优化管理。在中修前做好充分的准备工作。

1、切实抓好检修项目、检修标准、检修验收工作,制定并非常有效的实施了施工项目逐一落实到人头的工作,并制定合理的施工网络图,严格按网络节点施工,使得此次中修按期、按质、按量高效完成。2、切实抓好备件、材料计划上报、监督落实工作,通过多次会议讨铸钢车间年修

论、汇报计划上报工作及备件执行情况,多次组织点检员、设备组、备件员到厂家落实备件,并现场确认备件质量问题确认用件时间,全面保证了中修备件及材料的有效实施。

3、制定严格的考核制度,在本次中修中提前制定了点检及检修人员请假制度,制定了材料由于漏报管理制度,缺件由点检人员扣款买件的制度。

通过这些措施的合理制定和有效实施,使得201*年设备中修在圆满完成的前提下,确保本次年修无一项材料、备件漏报、无一项检修项目未按时、按质、按量完成,无一人请假的高效联检。三、年修解决问题

1、解决1#2#中包车在浇筑过程中下沉的现象,对两台中包车8个耳轴、两个支臂进行了水平标高检测,调整1#中包右侧支臂8mm,2#支臂左侧15mm,保证了中包车两个支臂的平行度,解决了安全生产隐患。

2、解决钢坯上翘、跑偏、对弧、对中等设备安装问题。

(1)对弧形段相交梁支撑点A、V、U三点进行检测,标高及横向纵向坐标点确认,确保相交梁安装精度。

(2)对弧形段21组水冷辊、拉矫段21组托辊、四台拉矫机下辊,标高、中心线及横向纵向坐标点检测,确保每一个辊子按照图纸安装坐标进行安装,保证了15米、22.5米、45米弧精确过度及保证整体设备精度。

(3)对切前辊6组、切后辊48组、出坯辊道7组,标高、中心线进铸钢车间年修

行了检测,并严格按照安装施工图纸坐标安装,在保证了铸坯经过弧形段、拉矫段后设备精度的同时,保证了切前、切后铸坯的运行轨迹。3、对大包回转台减速机进行了更换,并恢复了液压事故马达,解决了大包回转台在断电后没有液压回转保护的隐患。4、解决了大包回转台液压滑环不能快换的问题。

(1)液压滑环原设计采用硬管联接的方式,在日常的抢修中不论是接头漏液还是更换液压滑环,都给检修带来了很大的不便,因此在此次中修中将原有硬管连接改为高压胶管连接,有效的保证了检修的顺行,为今后的检修带来了便利。

(2)原有液压滑环接头连接在大包回转台内部,由于转台内空间狭小,且正常生产中温度过高,并有惰性气体存在的危险,因此在此次检修中将接头通过软管连接到三楼,解决了以上安全隐患,并有效的保证了更换液压滑环的时间。5、设备润滑改进

(1)整体更换干油分配器,并重新配置油管,保证了设备润滑效果。(2)对干油分配器及干油管做好防护措施,并安装防护罩,避免漏钢事故对设备润滑系统的影响。

(3)对设备本体油路进行彻底整改、疏通,保证了设备内部润滑效果。

6、设备残钢及周边环境清理

(1)对二冷室、弧形段等由于事故漏钢造成的成年堆积残钢进行了彻底的清理。铸钢车间年修

(2)对冲渣沟、铸机底部卫生进行了彻底清理。

(3)对电缆沟、电缆槽、变压器室进行了全面彻底的清扫,解决了安全隐患。

6、设备防锈及亮化工作

(1)对二冷室、各个走台、设备安装主梁、基础钢结构进行了系统的除锈刷防锈油漆,保证了设备的安全可靠运行

(2)对主机整体设备部件进行了刷油,完成了设备亮化工作。7、对设备水泥基础等进行了系统检查,对基础破损的4项进行了重新制作,解决了设备安装基础破损的隐患四、设备调整数据统计

连铸机测量数据

一.

水平测量

201*.8.12

201*.8.14

导向段测量根据图纸WAM124B100100-1所给数据调整前测量结果如下:一流二流三流以A点为基准定位点:A点561749842106U点+1.005+1.005+1.005V点(两侧)00+2+2+10水冷辊:调整前-1-10+19-19-17+21+11+8+11+4+14-6-4-3+4-3-8+9+2-5调整后-1-10-1.2-10-10+1测不到+1+铸钢车间年修中心线测量拉矫段K点201*.8.14N点0+100+1+11、2流间距2、3流间距1800180018051795+1+10二.水平测量

201*.8.15三.水平测量201*.8.15S点拉矫段:托辊:调整前

(自上而下)调整后切前及切后辊(第一组)切前辊:调整前调整后切后辊(第一组)调整前

18001800一流二流三流+1+1+20+1+3+10+100+1-1+1+2-1-1+20+2+1+1+100+10+10+1000-1+10-1-1000+1一流二流三流-11-1-100-2一流二流三流0-1-1000一流二流三流-1-2-2-5-2-200-8-1-1+1-2-1+铸钢车间年修

四.

201*.8.15

中间包车

调整后

调整前

调整后

一流-1-10-1-2位置凹座平座位置凹座平座二流三流0-20-200-1+1-1+11#中间包车2#中间包车+100+10+5+10+7+401#中间包车2#中间包车-1-1-10-2-2-4-1五、年修设备改造方面

(1)对钢坯保温坑进行了合并改造,解决了钢坯入坑及调运空间狭小的隐患。

(2)对推钢机冷床基础衡量进行了加固改进,保证了推钢小车的运行轨迹,避免了车轮使用周期短的隐患。

(3)将连铸二冷配水、风管路改接为白钢管,保证了二冷水喷嘴不堵塞,解决了因喷嘴堵塞产生漏钢现象.

(4)对脱引锭装置地角螺栓连接不合理进行改进加固,保证了设备运行,避免了事故热停频发的隐患。

六、年修中存在的不足

1、供货备件厂家备件加工质量差,多次影响施工工期。2、天车配合较差,在多个区域实行检修时,天车不够用。3、对部分设备检修工期预测不准确,主要表现在更换大包回转台减速机、拉矫机的检修。铸钢车间年修

4、点检员对回来的备件核对图纸及尺寸不及时,造成延误工期5、生产人员在清渣作业中与检修设备作业发生冲突,没有合理的安排好作业时间。

6、电气施工进度与机械施工进度结合不好。七、设备检修安全管理情况

(1)检查主要生产设备、特种设备、动力设备安全管理情况。重点电缆沟、综合管廊、液压润滑站、主电室、变压器、各开关控制箱、柜、及各种介质管道等重点部位的防火、防爆、防中毒等安全管理情况;

(2)做好检修事故应急预案,并组织检修人员对现场环境及安全危险源进行确认。

(3)主要生产设备及规范情况;

本次年修较以往取得了一定的进步,先期的策划和交流比较充分,同时兼顾生产和备件到货情况,既要完成年修项目又要保证生产节点和备件材料,另外生产操作人员的参与程度较高等。在特钢的设备年修总结会议上,厂长也对后期的年修工作提出了希望和要求。包括提前做好年修费用预算工作、检测数据要记录并对比分析、备品备件的库存状况有效性进行分析、总结与检修公司的合作经验等很多宝贵意见。

我们相信通过不断总结,年修工作有信心做得更好。

铸钢车间

201*-8-

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