公文素材库 首页

除灰部201*年修旧利废总结

时间:2019-05-29 19:44:11 网站:公文素材库

除灰部201*年修旧利废总结

除灰部辅机班修旧利废、节能增效活动

201*年期间,我厂响应集团公司号召开展了减亏增盈的“五比五赛”专项竞赛活动,我除灰部辅机班以此次竞赛活动为契机,积极动员全班人员,采取多种措施,从多方面下功夫,加大修旧利废力度,为厂里节约了一大笔资金。

为了真正做到修旧利废、节能增效,使厂里的生产取得更大的效益,班组提出了“三个到位,两个确保”。首先是思想认识要到位,在工作中,辅机班不仅强调安全、强调效率,也强调如何降低损耗,节约材料、废物利用。水、电、原材料是电厂赖以生存和发展的基础,生产过程中能源消耗高,原材料利用率低,是控制和降低企业生产成本的重要因素。因此,如何修旧利废,提高原材料的利用率,是我们辅机班全体职工十分重要而又紧迫的任务。作为吴泾电厂的一分子,辅机班提出了科学的工作观念,倡导科学的工作作风,大力反对浪费,令节约光荣、浪费可耻的观念深入到每一位职工的心中。

其次是组织措施到位。我辅机班所属的除灰车间虽然是个小车间,但是我们把自己放在锅炉、汽机等大车间一样的起点,在平时的生产工作中认真测算检修费用、油耗、电耗等经济指标,做到成本落实到岗、责任落实到人。并且成立了修旧节能小组,每个月都组织小组成员召开工作分析会,对前一个月的修旧节能活动进行分析,认真调查和研究当前的工作成效,分析设备经济指标存在的问题,使全班职工的节约意识得到增强。第三是技术措施要到位。认真组织实施修旧利废改造项目,不断地对设备进行技术更新改造,提高设备的效率水平,降低损耗。具体工作如下:

一、六期和热电脱硫项目投运以后,我们辅机班检修人员在检修过程中发现,六台国产流化风机因为质量原因,经常发生轴承烧坏、转子卡死、主机振动大等缺陷,频繁的检修不仅导致检修费用的上升,而且大大增加了人工成本,以及给脱硫系统的运行带来不稳定因素,考虑到以上种种原因,我们辅机班从修旧利废的目的出发,决定将原老厂输灰系统改造中退役的6台进口ROOTS风机(UR-53型)替代现在的国产流化风机,全班人员群策群力,通过理论分析、现场考察和数据对比后,在201*年2-3月份期间,进行了全面的流化风机改造,同时去除掉了原系统中每台风机配备的冷干机,通过以上改造,新的流化风机系统优势大为体现:53风机不仅检修简单,而且运行稳定程度高,极大的提高了设备的可靠性和系统的稳定性,为此,我们将流化风机的检修周期由原来的一年加长至现在的两年。计算下来,每台流化风机一个检修周期可以节约检修费用70000元、人工20工。全厂6台流化风机共节约检修费用4201*0元、人工120工。

二、同样是脱硫系统中的主要辅机设备如浆液循环泵和浆液排出泵,在以往大修时,因为叶轮、前后衬等过流部件的严重磨损,都一律更换新备件,现在本着修旧利废的原则,此类设备大修时均对有所磨损的原部件进行委外修复,从而大大减少了采购新备件的费用。每台浆液循环泵和浆液排出泵的过流部件包括叶轮、前后衬板、填料函体、机械密封等,如果按原厂家新部件的报价,每套单价分别为684480元和88240元,实际修复费用为46000元/套和1201*元/套。201*年期间,浆液循环泵过流部件共修复5次(#11炉浆液循环泵B、C,#8炉浆液循环泵A、B、C),共节约费用3399400元,浆液排出泵过流部件共修复2次(#11炉浆液排出泵B、#12炉浆液排出泵B),共节约费用152480元。

三、5月份,我厂#8炉停炉B修,我们辅机班在对所属设备捞渣机的检修过程中,将拆卸下来的导轮进行解体,采用更换轴承、密封等方法修复捞渣机内导轮2只,前后导轮各1只,节约检修费用93300元。同时,捞渣机更换下来的旧刮板单面磨损严重,清理维护后翻转使用,共80块,节约检修费用196000元。

四、由于煤价上涨,我厂为了降低燃煤成本,在锅炉中掺烧劣质煤,从而导致燃煤灰份增加,给#11、12炉输灰系统带来很大压力,我们辅机班全体人员积极参与掺烧劣质煤工作。#11、12炉输灰动力系统是由三台输送风机和三台气化风机组成,三台输送风机平时的运行方式分别是输

送风机A提供#11炉,输送风机C提供#12炉,输送风机B是供两台风机备用,9月份,我们辅机班对#11、12炉输灰动力系统运行方式进行了改进,在输送风机B出口管道上加装1个阀门,将总管路上内侧的两个阀门移到风机外侧,通过如上改进,三台风机可以同时供#11、12炉任何一台炉出灰,这样可以充分增加输灰系统的出力,大大降低了煤质劣化给输灰系统带来的压力。

为了做到这“三个到位”,首先必须确保班组所管辖设备的健康程度,保持良好的工作状态,以满足运行中的技术要求。因此班组采取各种措施,订立好设备维护管理制度,每一台设备落实到个人,专人进行管理,开展好定期维护和检查制度,及时检查发现设备存在的缺陷、隐患,并及时处理让设备始终在良好的状态下运行。如除渣系统的各类水泵,由于维护良好,缺陷次数减小,其他厂同类型的设备约半年检修一次,而我班所管辖的水泵一年检修一次,通过减少检修次数,达到降低成本的目的。

另外还必须确保职工队伍的检修技术水平,只有高素质的职工队伍,才能满足现代企业的要求。为此,班组在部门的领导下积极组织职工开展技术培训工作,鼓励职工参加各种类型的学习和培训。今年,我辅机班已有2人通过学习获得了技师文凭,4人获得高级工文凭,这就为今后设备的检修打下了坚实的理论基础。同时班组还积极开展各项技术练兵和技术比武活动,在实战中提高职工的技术水平,使职工更加熟悉设备,提高设备检修维护的能力,以达到减小设备故障停机次数和停机时间的目的,提高设备的利用率。辅机班QC小组,通过不断的总结摸索,针对各类设备的频发性故障,进行QC活动,并多次在上海市擂台赛上获奖,201*年期间还被授予全国优秀质量管理小组称号。

我们辅机班坚持全年开展修旧利废、节能增效活动,通过类似的活动,检修费用不仅得到明显的降低,设备的运行也更加稳定,不管从有形效益还是无形效益,都很好的达到了减亏增盈的“五比五赛”专项竞赛活动的目的。在今后的工作中,我们必须坚持贯彻厂部节能降耗的宗旨,将修旧利废、节能增效的工作进行到底。

除灰部辅机班

201*年12月

扩展阅读:除灰部辅机班修旧利废活动总结

除灰部辅机班修旧利废、节能增效活动

201*年期间,我厂响应集团公司号召开展了减亏增盈的“五比五赛”专项竞赛活动,我除灰部辅机班以此次竞赛活动为契机,积极动员全班人员,采取多种措施,从多方面下功夫,加大修旧利废力度,为厂里节约了一大笔资金。

为了真正做到修旧利废、节能增效,使厂里的生产取得更大的效益,班组提出了“三个到位,两个确保”。首先是思想认识要到位,在工作中,辅机班不仅强调安全、强调效率,也强调如何降低损耗,节约材料、废物利用。水、电、原材料是电厂赖以生存和发展的基础,生产过程中能源消耗高,原材料利用率低,是控制和降低企业生产成本的重要因素。因此,如何修旧利废,提高原材料的利用率,是我们辅机班全体职工十分重要而又紧迫的任务。作为吴泾电厂的一分子,辅机班提出了科学的工作观念,倡导科学的工作作风,大力反对浪费,令节约光荣、浪费可耻的观念深入到每一位职工的心中。

其次是组织措施到位。我辅机班所属的除灰车间虽然是个小车间,但是我们把自己放在锅炉、汽机等大车间一样的起点,在平时的生产工作中认真测算检修费用、油耗、电耗等经济指标,做到成本落实到岗、责任落实到人。并且成立了修旧节能小组,每个月都组织小组成员召开工作分析会,对前一个月的修旧节能活动进行分析,认真调查和研究当前的工作成效,分析设备经济指标存在的问题,使全班职工的节约意识得到增强。

第三是技术措施要到位。认真组织实施修旧利废改造项目,不断地对设备进行技术更新改造,提高设备的效率水平,降低损耗。具体工作如下:

一、六期和热电脱硫项目投运以后,我们辅机班检修人员在检修过程中发现,六台国产流化风机因为质量原因,经常发生轴承烧坏、转子卡死、主机振动大等缺陷,频繁的检修不仅导致检修费用的上升,而且大大增加了人工成本,以及给脱硫系统的运行带来不稳定因素,考虑到以上种种原因,我们辅机班从修旧利废的目的出发,决定将原老厂输灰系统改造中退役的6台进口ROOTS风机(UR-53型)替代现在的国产流化风机,全班人员群策群力,通过理论分析、现场考察和数据对比后,在201*年2-3月份期间,进行了全面的流化风机改造,同时去除掉了原系统中每台风机配备的冷干机,通过以上改造,新的流化风机系统优势大为体现:53风机不仅检修简单,而且运行稳定程度高,极大的提高了设备的可靠性和系统的稳定性,为此,我们将流化风机的检修周期由原来的一年加长至现在的两年。计算下来,每台流化风机一个检修周期可以节约检修费用70000元、人工20工。全厂6台流化风机共节约检修费用4201*0元、人工120工。

二、同样是脱硫系统中的主要辅机设备如浆液循环泵和浆液排出泵,在以往大修时,因为叶轮、前后衬等过流部件的严重磨损,都一律更换新备件,现在本着修旧利废的原则,此类设备大修时均对有所磨损的原部件进行委外修复,从而大大减少了采购新备件的费用。每台浆液循环泵和浆液排出泵的过流部件包括叶轮、前后衬板、填料函体、机械密封等,如果按原厂家新部件的报价,每套单价分别为684480元和88240元,实际修复费用为46000元/套和1201*元/套。201*年期间,浆液循环泵过流部件共修复5次(#11炉浆液循环泵B、C,#8炉浆液循环泵A、B、C),共节约费用3399400元,浆液排出泵过流部件共修复2次(#11炉浆液排出泵B、#12炉浆液排出泵B),共节约费用152480元。

三、5月份,我厂#8炉停炉B修,我们辅机班在对所属设备捞渣机的检修过程中,将拆卸下来的导轮进行解体,采用更换轴承、密封等方法修复捞渣机内导轮2只,前后导轮各1只,节约检修费用93300元。同时,捞渣机更换下来的旧刮板单面磨损严重,清理维护后翻转使用,共80块,节约检修费用196000元。

四、由于煤价上涨,我厂为了降低燃煤成本,在锅炉中掺烧劣质煤,从而导致燃煤灰份增加,给#11、12炉输灰系统带来很大压力,我们辅机班全体人员积极参与掺烧劣质煤工作。#11、12炉输灰动力系统是由三台输送风机和三台气化风机组成,三台输送风机平时的运行方式分别是输送风机A提供#11炉,输送风机C提供#12炉,输送风机B是供两台风机备用,9月份,我们辅机班对#11、12炉输灰动力系统运行方式进行了改进,在输送风机B出口管道上加装1个阀门,将总管路上内侧的两个阀门移到风机外侧,通过如上改进,三台风机可以同时供#11、12炉任何一台炉出灰,这样可以充分增加输灰系统的出力,大大降低了煤质劣化给输灰系统带来的压力。

为了做到这“三个到位”,首先必须确保班组所管辖设备的健康程度,保持良好的工作状态,以满足运行中的技术要求。因此班组采取各种措施,订立好设备维护管理制度,每一台设备落实到个人,专人进行管理,开展好定期维护和检查制度,及时检查发现设备存在的缺陷、隐患,并及时处理让设备始终在良好的状态下运行。如除渣系统的各类水泵,由于维护良好,缺陷次数减小,其他厂同类型的设备约半年检修一次,而我班所管辖的水泵一年检修一次,通过减少检修次数,达到降低成本的目的。

另外还必须确保职工队伍的检修技术水平,只有高素质的职工队伍,才能满足现代企业的要求。为此,班组在部门的领导下积极组织职工开展技术培训工作,鼓励职工参加各种类型的学习和培训。今年,我辅机班已有2人通过学习获得了技师文凭,4人获得高级工文凭,这就为今后设备的检修打下了坚实的理论基础。同时班组还积极开展各项技术练兵和技术比武活动,在实战中提高职工的技术水平,使职工更加熟悉设备,提高设备检修维护的能力,以达到减小设备故障停机次数和停机时间的目的,提高设备的利用率。辅机班QC小组,通过不断的总结摸索,针对各类设备的频发性故障,进行QC活动,并多次在上海市擂台赛上获奖,201*年期间还被授予全国优秀质量管理小组称号。

我们辅机班坚持全年开展修旧利废、节能增效活动,通过类似的活动,检修费用不仅得到明显的降低,设备的运行也更加稳定,不管从有形效益还是无形效益,都很好的达到了减亏增盈的“五比五赛”专项竞赛活动的目的。在今后的工作中,我们必须坚持贯彻厂部节能降耗的宗旨,将修旧利废、节能增效的工作进行到底。

除灰部辅机班

201*年12月

友情提示:本文中关于《除灰部201*年修旧利废总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,除灰部201*年修旧利废总结:该篇文章建议您自主创作。

  来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。


除灰部201*年修旧利废总结
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/734396.html
相关阅读
最近更新
推荐专题