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仪表年终总结

时间:2019-05-28 02:18:22 网站:公文素材库

仪表年终总结

仪表车间201*年中总结

201*年是我公司工程建设任务最为繁重的一年,电石生产线工程安装扫尾,生产系统调试运行,竣工验收等工作紧张进行;截至目前各方面工作在公司党政班子领导下,稳步开展,仪表车间在公司建设和试运中各方面工作在此做年中汇报:1、配合现场安装、调试开炉试运

去年年尾,电石项目建设公用工程部分已经进行试运,包括空压站、循环水、301等工程。今年2月以来,在公司领导合理安排下,碳材干燥首先试运,后于2月19日正式进行1#电石炉点火试生产,随之2#、5#、6#、4#、3#、8#电石炉和1#、2#、3#石灰窑均顺利投入试生产,原电仪分厂仪表人员按照工程进度,有效合理的组织并积极配合,在建设生产线各个工艺工段协调各仪表相关专业队伍,达到圆满完成试运工作任务。

在此期间,仪表车间针对仪表人员年轻化、无经验、技术素质差等不利因素,为了达到及早培养队伍、提高水平,要求全体人员深入现场、积极熟悉了解和学习,从工艺流程、生产设备、仪表位置位号、电缆走线接线、仪表配置、计算机DCS控制等一系列仪表控制基础必会知识逐步深入,以较短的时间来锻炼人员掌握基本技能,为试生产保驾护航,并以此来达到满足生产系统仪表自控设备的检修维护工作需要。

虽然经过仪表车间的努力,但是仪表工作涵盖机械、电器、钳铆管焊、计算机、通讯等多学科、工种的知识和技能,该项培养人员工作是需要一长期渐进过程,并且随着工程竣工,人员数量、素质方面仍需公司领导给予支持。

2、逐步建立规程、保障生产进行

随着试生产的展开,仪表设备维护检修工作同时开展,仪表车间按照要求对各项制度进一步落实完善。先后制定了检修规程,安全制度,管理制度,方法措施。计有:仪表设备检修维护规程、DCS控制系统维护检修规程、仪表联锁管理方法、仪表设备双包机制度等等。

仪表车间在工程建设中不断了解自己的工作界面,并以公司定员情况为基准,合理分配工作职能。首先,为保证试生产24小时不断人这一要求,安排4班3运转性质的仪表维护班组,保障随时处理偶发突发的仪表问题;其次,积极介入调试安装工作,组建检修班组,将新分配的大学生投入实践工作中去,要求他们在安装调试过程中,向仪表、电控、自控、工艺、机械各专业学习了解,不断完善,尽快将书本知识转化为实践技能;第三,组成以外聘专家、专业主任为技术保证的团队,及时解决处理安装、调试、试运过程中衔接和协调工作,保障质量,满足使用要求。

3、发现存在问题、积极落实整改

我公司建设的电石生产线,存在许多设计、施工、安装的缺点,单就仪表问题概述一二:

1)专业公司过多,所提供设备五花八门,为备品备件及替换造成众多麻烦,增加了备件库存量,增加仪表工作的劳动强度;例如现有变送器EJA川仪,罗斯蒙特、上自仪、仪、辽阳仪表等。电磁阀十多种,安全栅5种,PLC有西门子S7-200/LOGO、欧姆龙、和利时LM等等。且当前未竣工施工队伍对于交接施工资料不全,造成维护生产的备件计划都难以上报。

2)工程安装质量不尽人意,设备供应专业公司对于自控仪表的安装仅做到能使用,队伍一走则必须整改。如:管道不规范,采用快速接头加尼龙管缆,更甚氧气带接气源,最多半年到处跑气;引压管、穿线管走管随意、歪三斜四;化工过程引压、分析必须不锈钢管,现有穿线管、镀锌管、尼龙管、水煤气管等等;截止阀引压阀有水阀(铜质、铸铁、304、碳钢),法兰式、焊接式、管螺纹等等,各式各类、品种繁多,互换性差。只能够哪出问题那整改,遵循规格统一的要求来逐步完善。目前已将重点调节阀尼龙管改不锈钢管、将34号净化氮气管及采样管改不锈钢管,改造多处不合理压力取样点及仪表,改造电石炉变压器线圈温度及油温仪表信号入DCS,新增净化出口压力变送,改造炉底温度传送方式入远程柜,增加热风炉床温等等。

3)土建仪表井至今渗漏问题未彻底解决。地埋管路仪表测量采用的仪表井始终未彻底治理,遇雨天则淹没仪表造成设备损坏。至今大部地下仪表未及时投用。仪表只能够等待解决后再进行处理。

4)缺少仪表修理的工作场地,现场使用运行中的仪表设备检修需要己方现有队伍维检、修理,一方面可锻炼队伍,另方面提高修旧利废,加大设备再生利用率,减少浪费。需要公司考虑解决。

在公司领导的正确指挥下,随着工程建设转入生产运行,各个环节在不断掌握和完善中,推动着汝州电化前进和发展。作为基层单位的仪表车间,我们将一如既往遵循培养锻炼队伍,提高工作质量,干好本职工作,为公司发展壮大做出贡献。

汝州电化仪表车间

201*-9-

扩展阅读:6月份仪表工作总结

6月份仪表工作总结

这一个月来,在领导的积极带领之下,仪表全部工作人员共同努力,本月实际完成工作任务如下:1、60万吨按计划停车检修内容项全部完成;

2、40万吨增压机电缆以更换,协助安装、调试仪表设备;3、开工锅炉电动执行机构调试完成;4、仪表库房台帐全部健全;

5、火车站质量流量计防水胶泥全部按排检查处理;6、仪表设备位号挂牌全部统计完成,计划定做;7、全厂的可燃气体探头全部进行标定;

8、对汽车装车台的防溢开关、接地夹、读卡器进行全部维修、更换;9、空分在线分析仪按照人员调整,及时培训基本达到能处理故障、能标定水平;

10、仪表人员无纪律违纪,按时检漏、及时处理安全问题;11、苏天化15万吨停车检修时主要:检查BPV-213调节阀、检查BFV-301调节阀;

12、苏天化18吨停车检修时,仪表主要处理ZCV-201切断阀,原因:O型圈破坏,导致活塞缸拉伤,投自动关闭;

13、按照安全月活动,仪表全员参加健康安全部组织的各项活动;14、空氧压系统,由于总公司OPC数据采集时出错,导致OPC服务器运行不稳定,临时切换频率多,放空阀PV-1131突然打开,造成二段炉紧急停车,及时断开采集数据网络;15、K-113循环机由于主蒸汽进口阀XV-977电磁阀保险烧毁,切断主蒸汽,导致K-113停车,及时检查线路、更换保险;

16、苏天化15万吨控制系统,由于打雷放电,合成塔、精馏塔带静电压,跟导线引进系统卡件,烧毁两块AAR181-S00/R8S00热电偶卡件,及时更换、定备用卡件;

17、汽车装车台和火车装车台,由于打雷放电,静电压引入Nport5630,导致Nport5630服务器端口烧坏,装车系统瘫痪;

总上所述,本月主要工作内容基本完成,通过检修已解决了运行当中不能处理的问题;在今后的工作中会继续努力,保证仪表设备的正常运行,配合各个岗位的工作。

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