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新1#高炉修风总结

时间:2019-05-28 13:43:18 网站:公文素材库

新1#高炉修风总结

新1#高炉修风总结

201*你那12月20日新1#高炉计划修风10小时,实际修风10小时30分钟。超时30分钟。

本次修风主项是上料闸除尘管道增加DN600阀门、热风炉1#2#3#29米平台人孔,以及水渣更换DN700管道弯头、膨胀节。此次修风机动部组织了2次检修平衡会,炼铁厂组织了全场的检修平衡会,新1#生产区组织了2次检修平衡会,针对检修项目逐项落实,一是落实项目准确性、二是落实项目的操作时间,三是确定项目所对应需用的备件材料,四是确定检修单位。最终确定检修项目,并制定检修网络图。

本次修风早上8:00正式修风,由于没有点火只能对外部的设备进行检修例如更换上料闸油缸,均排压油缸等,10:40炉顶点火成功,炉顶项目齿轮箱检查、更换上下密胶圈、上料闸除尘管道增加阀门项目开始同步展开。在修风前水渣7:00就开始停水具备检修条件,主要是由修建公司承担南渣2个DN700的弯头,北渣1个DN700的弯头改造,更换弯头增加膨胀节。维五承担南渣2个弯头更换,维五在更换弯头过程中在紧固法兰螺栓时管道侧法兰根部开裂,所以采取包盒子的方法进行处理。下午16:30分接到动力作业区反映,2#、3#、8#、9#燃气箱体除尘灰堆积无法排出,而1#、7#、12#箱体由于放灰阀损坏一直备件检修前一天到货所以未来得及恢复,立即组织维修在厂家人员指导下更换阀门,由于需要拆卸旧阀的阀头,耽误了许多时间,导致煤气走放散塔。

扩展阅读:新4#高炉休送风方案201*0312(1)

新4#高炉检修休、送风方案

新4#高炉定于201*年3月12日8:00至16:00计划检修8h,为确保休送风及检修的顺利进行,以及送风后炉况尽快恢复,特制定此方案。

一、检修组织机构

组长:陈党杰

副组长:于焕龙张宝富刘晓龙

成员:龚新建甄向辉常月峰郭琦谢立山代保章

杨博李耀庭吴迪修鹤宋亚超袁伟职责:

1、负责备品备件、检修计划修订等休风前的准备工作。2、负责休风、送风方案的制定和执行。

3、负责检修过程组织、协调、指挥等,确保检修工作有计划、有组织、有步骤的安全、顺利进行。

二、休风前准备工作

1、工长认真学习并严格执行休送风方案。

2、值班室工长注意调整好炉况,确保休风前炉况顺行、炉温充沛、渣铁流动性良好,并准备好炉喉人孔用备件及点

火工具。

3、各工种仔细点检所属设备,保障休风前设备运转正常。4、保证现场照明、各吊运机械设备运转正常,备品备件充足。5、各班认真组织学习检修安全要点。6、准备焦丁30t用于储铁沟保温。7、备自产泥1斗,以备堵风口用。8、各工种备好禁止合闸牌。9、保证检修人员充足。

三、休风料单及注意事项

确保3月12日出净渣铁后,于8:00准时休风,计划休风8h,值班室工长必须做好以下工作:1、计划休风料如下:

负荷料(共四段):

第一段:加负荷料4批,负荷2.8t/t,矿批69t,机烧比65%,焦批23.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比541kg/t(焦炭水分按10%计算);

第二段:加负荷料10批,负荷3.2t/t,矿批不变,机烧比65%,焦批20.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比475kg/t(焦炭水分按10%计算)。

第三段:加负荷料10批,负荷3.7t/t,矿批不变,机烧比65%,焦批17.8t/批,焦丁0.8t/批,焦比410kg/t(焦炭水分按10%计算)。

第四段:加负荷料至休风,负荷4.0t/t,矿批不变,机烧比65%,焦批16.5t/批,焦丁0.8t/批,焦比381kg/t(焦炭水分按10%计算)。

批重段数负荷焦炭焦丁机烧球团生矿批重机烧比焦比批数焦炭焦丁16.50.844.920.73.46965%381101658四段417.80.844.920.73.46965%410101788三段3.720.80.844.920.73.46965%475102088二段3.223.80.844.920.73.46965%541495.23.2一段2.8合计3.4843434675.727.2装料量机烧球团生矿填充体积压缩率%44920734594.070.1244920734614.870.1244920734662.870.12179.682.813.6284.350.121526.6703.8115.62156.16全炉负荷:3.48t/t全炉焦比:434kg/t

2、以高炉5.5批/h料速情况下,休风料应该在12日夜班1:00~2:00左右入炉,夜班可根据实际情况决定(保证开

始减风时第一段休风料在炉腰位置)。

3、减负荷,加净焦后煤气利用率必将下降,夜班必须结合煤气利用率和炉温情况提高燃料比水平。4、夜班炉温[Si+Ti]=0.35%~0.5%左右为宜,PT>1470℃,休风炉次炉温[Si+Ti]=0.4%~0.6%,PT>1490℃。

5、按正常作业程序停煤、停氧。停氧后将流量调节、压力调节、快切阀关闭,并且到富氧站内关闭手动截止阀。6、休风时炉顶空受料斗及料罐,槽下空矿仓秤斗。在减风前必须注意控制要料。要求休风后200℃<TT≤250℃。7、休风过程随风压和顶压降低,看水工逐渐控制所漏冷却设备的水量。上料工控制气密箱氮气量和水量。8、休风后可通知风机停机。

三、休风工长作业项目

1、待燃气工段处理完煤气后打炉顶南北人孔点火,点火前必须通知风口前作业人员远离风口。2、休风后所有风口堵泥,厚度200mm。

3、倒流时,控制倒流休风阀开度,保证倒流温度<1200℃。检查各风口,是否向下流渣。风口作业结束后,及时关倒

流。

4、休风后1h,软水减至2800m3/h,3h后软水泵停1台(控软水至201*m3/h)。5、休风后3个炉顶放散清灰。

6、安排仪表处理炉身静压力、炉顶摄像。

7、校核炉顶参数:包括α角、β角、γ角,并做落点布料试验。

四、送风准备工作

1、工长提前4h联系风机启机。

2、送风装置上严,各风口试压,发现跑风及时处理。

3、联系燃气工段翻阀。

4、联动试车正常。炉前具备出铁条件。电气、空压风、冷却水、氧气、氮气、混和煤气系统供应正常。5、通知水泵起软水泵,开软水流量至2800m3/h。6、清理作业区卫生。

五、送风方案

1、明确送风时间后,提前1h将风送至排风阀。2、要求炉前提前备足捅风口钎。

3、送风时堵1#、9#、12#、16#、24#、27#风口,捅开重新堵泥200mm厚。送风前待试完风,确认所有送风装置不跑

风后按要求捅开其它风口。

4、试风过程若有跑风立即处理,需要休风处理的果断休风处理。5、送风料制:原有料制,矿批69t。

6、送风过程中视风温能力逐步提高风温,视负荷恢复喷煤。

7、3800m3/min风量以前,优先加风,前期加风快一点,有利于出渣铁和气流形成。3800m3/min风量以后,优先赶料

线,如出现连续崩滑料、渣铁受憋等状况,风量可维持在3800m3/min左右,等情况好转后继续加风。8、送风后随加风,根据热负荷上升趋势及水温差逐渐提水量。

9、送风前具备出铁条件。送风后立即组织里外眼清理及升温、装炮、试车等工作。风量达2500m3/min时组织开铁口出

铁。确保出尽渣铁。

炼铁厂二车间新4#高炉工段

201*-3-9

附件1:新4#高炉检修安全要点

1、按检修计划所列检修项办理安全措施票,一项一票。2、所有进入现场作业人员劳保穿戴齐全、规范。

3、运转设备检修停机、断电、挂牌确认(执行自动化部倒闸操作票制度),必要时固锁。作业时有专人监护,试车联系

确认到位。

4、煤气系统(煤气区)检修作业防护站专业人员进行全程CO监测。严禁在煤气管道上搭接地线和脚手架。5、高空作业系好安全带,严禁向下抛掷物体、工具,防高空坠落和落物伤害。6、铁道线作业专人监护。

7、吊装作业选好站位,专人指挥,吊索具检查好,吊装司索牢固。8、电气系统检修停机、断电、验电、挂牌。

9、动力介质系统检修,切断动力源、泄压后方可作业,停送专人指挥。

10、焊接作业防止火花飞溅伤人,防止火灾、爆炸事故发生,氧气瓶与乙炔气瓶距离符合要求。11、交叉作业作业方分别安排专人监护、协调。12、闭塞空间作业办理《闭塞空间作业许可证》。

7

13、禁火区作业严禁吸烟、现场配备灭火器材。动火作业办理《动火许可证》。14、夜间施工检修作业,安全照明保证充足。15、特种作业人员持证操作。

16、检修后及时恢复破坏的安全防护设施。

附件2:检修煤气处理安全要点(安全科)

1、高炉休风后翻并网、均压、热风炉盲板阀组。

2、热风炉盲板阀组、均压盲板阀组关闭后,进行氮气置换并末端一氧化碳检测合格。3、确认TRT入口盲板阀组关闭后,TRT入口取点进行氮气置换并末端一氧化碳检测合格。4、并网盲板阀组关闭后,进行氮气置换,所有箱体放散打开,开启反吹设备进行箱体置换、降温。

5、上灰仓温度低于60℃以下后,停止并网氮气吹扫和各箱体反吹。打开荒、净主管道末端人孔,打开并网阀前人孔,TRT入口眼镜阀前人孔。

6、置换一氧化碳检测合格后,停止置换、关闭氮气罐入口阀门并泄压,所有吹扫点有效断开并挂牌。

附件3:检修完毕引煤气安全要点(安全科)

1、所有检修完毕,恢复检修破坏的安全设施,清理完检修现场,检修人员撤离。

2、引煤气前高炉值班工长通知动力厂TRT岗位。确认所有人孔密封,确认待投箱体上、下球阀关闭,确认待投箱体放散打开。

3、接高炉通知,打开并网、均压盲板阀,确认并网蝶阀处于关闭状态。打开并网放散,接高炉通知引煤气。4、箱体及并网经充分放散后,并网取点取样,做爆发试验(防护站保存爆发实验记录)合格后,打开并网蝶阀,关闭所有箱体放散,关闭并网放散,告知动力厂煤气入网。

5、开始引煤气及引煤气过程中组织人员现场检测检查检查,确认系统无煤气泄漏点。

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