公文素材库 首页

JMY240柴油机大修总结

时间:2019-05-29 13:33:43 网站:公文素材库

JMY240柴油机大修总结

9月15号,天气晴,一早,按计划钳电员工都于7点了二期检修车库,做了简单的工作任务介绍和动员及时间要求后,于7点10开始动工了。

先要将车顶盖拆下螺栓,拆除柴油机所有外围设备、管道、电线。专人拆解变扭器所有油管,要求记录管子连接点。于8:15外设拆完,8点18吊机到位开始起吊8:40吊完。8:50开始解体柴油机

将机车推入库房地沟,再将柴油机用吊车吊起放在枕木上,分两组人马。各自一套开口扳手,风炮共用。分别负责柴油机的两面,解体顺序为从上到下,螺栓、油管、备件等各自放一边,拆下的零件各自清洗并收好放在指定位置摆好。17:18柴油机组装完毕,开始吊装。19:40全部组装完毕。

20:19启动机车,启动后漏点较少,再整一下怠速。心得:

1,动工前的零件准备要齐全,小到一个螺栓,此辆机车主要用∮14、∮12长约30mm

的螺栓(螺帽)。

2,工具要准备两套,每组一套。防止再次出现多人作业时等工具、找工具。工具合理

摆放不能乱丢乱放,用完及时归位,因此很有必要再检修时要有专人提供工具,就像在医院动手术一样,这样才能更快好省的节约时间。

3,检修时要准备好拆下和清洗后零件的专门摆放地,最好是有摆放架(盒、篓)等,

尤其是螺栓、垫片等。避免丢失和装配时浪费时间去找。4,做好检修人员的搭配工作。总结:

本次柴油机解体工作进展顺利,人员发挥了团结协作、连续作战的精神。从解体到启动发费时间13个小时,提前计划4个小时以上。如果在组织人员和现场摆放、工具等环节再优化,今后可以再在次基础上缩减时间,达到10小时完工的目标。

扩展阅读:CAT3406B柴油机大修

CAT3406B柴油机大修

摘要:就CAT3406B柴油机大修工作进行总结,分析其故障原因,制定防范措施,详细记录维修步骤及装配技术要求,为该类柴油机维修工作提供经验及为设备日常管理提供参考。

关键词:卡特彼勒;柴油机;大修;故障分析;装配

1.设备简介

一海上作业设施消防用潜水多级离心泵,它是由卡特彼勒3406BTA柴油机带动的。机组具体参数如下:

(1)、泵型号:FlowayModel16MKM-FP,4级潜水离心泵;设计流量、压力:2500GPM、150psig。(2)、柴油机:412HPCAT3406BTA;启动方式:130psig公用气启动;转速:高速1770rpm,怠速985rpm;燃料箱:275gallon,能保证柴油机连续工作11小时以上;冷却方式:水冷,冷却水与海水换热。(3)、动力输出:动力输出由十字联轴节和一蜗轮蜗杆齿轮箱变向传动。

2.设备故障

该柴油机在一次喷淋系统触发运转时冒黑烟,喷淋系统警报恢复后停机检

查。

造成柴油机冒黑烟的因素很多,供油系统、燃烧系统、进排气系统等故障都可能导致柴油机出现冒黑烟故障,常见的有以下几种:

(1)、进气系统

A.空气过滤器问题;B.进气管有堵塞;C.进气温度过高;(2)、燃烧系统

A.气门间隙误差;B.燃油质量;(3)、供油系统

A.喷油提前角偏大或偏小;B.喷油嘴雾化不良;C.喷油泵供油量太大;

本着先易后难的故障排查原则,检查顺序如下:(1)、其他柴油机无冒黑烟现象,排除燃油质量问题;(2)、检查空气进口过滤器,目测过滤器状况良好,进气胶管通畅,用气枪清洁过滤器;

(3)、检查各缸气门间隙,间隙在误差范围内,按标准数据略微调整了气门间隙。

(4)、启动柴油机,状况无明显变化,空气进口吸气正常,排除过滤器堵塞,也排除了因气门间隙不对导致柴油燃烧不充分冒黑烟的可能;(5)、检查喷油嘴,更换了所有喷油嘴,重新调节气门间隙,启机运转状况无改变;图1旧的喷油嘴

(6)、两天后再次进行检查工作,发现空气进口过滤器有水泡过的迹象,且有少量盐分结晶;进气胶管也有结晶盐;顺着进气通道检查,拆开中冷器发现其散热片已被结晶盐堵塞。

图2被结晶盐堵塞的中冷器芯图3被结晶盐堵塞的中冷器芯

经过分析,初步判定为喷淋系统喷淋时,喷头正对着柴油机进气口区域,因

空气过滤器的壳罩略微变形,上边缘接触不密实,柴油机运转时吸入一些消防海水水雾所致。

由于中冷器上发现了结晶盐,可推断海水已进入到缸套里面,腐蚀到缸套、活塞等最关键工作部件,状况比较严重,必须对该柴油机进行拆解大修才能解决问题。

鉴于空气过滤器壳罩的微小变形难以察觉,所以决定用防水密封硅胶涂抹壳罩上边缘,并在每次月度维保将老化的旧硅胶清除,涂抹新硅胶,杜绝类似问题再次发生。

4.柴油机解体检查

一般来讲,柴油机大修车间(场地)应具备以下条件:空间足够宽敞;周围无其他冲突作业;起重机械设备、器具(手拉导链或者吊车);足够强度和容量的零件架;零件清洗容器(油盘);零件吹扫工具(气源和气枪);其他工具等。

柴油机大修,就是将要全面分解柴油机,清洁已拆下的所有零部件,检查所有零部件,分析或确认造成问题的原因,精确测量和检查各运动件,制订修复方案,进行修复或更换,最后组装。4.1.解体

柴油机解体前必须进行外观检查,确认缺失及破损部件,并拍照以做记录。在解体过程中每个装配处都要用油漆笔做好标记,推荐用“V”字形标记,容易混淆的部件还应加以编号,同类零件存放在同一零件袋。

主要解体步骤如下:(1)、拆卸空气进口管道,涡轮增压器,中冷器及其管道;(2)、拆高压燃油管,机油冷却器;(3)、拆水箱,减震轮,手动燃油泵;(4)、拆气门室、气门摇臂、喷油嘴、缸盖;(5)、拆飞轮,飞轮壳;(6)、翻转缸体,拆油底壳;(7)、拆减震轮,前齿轮室盖,油泵,惰轮及前盖;(8)、翻转缸体,拆凸轮轴;(9)、拆卸机油泵和机油进油管;(10)、拆主轴承座,曲轴。

4.2.零件清洗与检查4.2.1.部件清洗

所有零件应先用除锈铲刀除锈,打磨机或砂纸打磨,再用气枪吹扫,然后用柴油清洗、晾干,最后分类有序摆放。

4.2.2.零件检查

有故障或破损的零件如下:1)、涡轮增压器卡死,其冷却水管锈穿;2)、第1缸活塞拉缸,活塞无法拔出;

3)、6缸5缸活塞被海水氧化变色;4)、冷热交换器进水管缺失;5)、中冷器出水头破裂,进水端接头缺失,螺栓缺失和断裂;6)、缸盖螺栓严重锈蚀,无法再用;7)、各缸气门均被海水浸泡不同程度氧化变色;8)、手动燃油泵锈蚀;9)、摇臂室壳体密封面锈蚀严重,摇臂室和摇臂螺栓严重锈蚀;10)、排烟管螺栓锈蚀;11)、水温表损坏;12)、前后吊耳和吊耳螺栓严重锈蚀;13)、高压油管严重锈蚀穿孔;14)、前支架固定螺栓头严重锈蚀;15)、油底壳部分螺栓拆除时断裂;16)、第3缸排气门挺杆弯曲;17)、前盖螺栓锈蚀;18)、减震器罩和连接板严重锈蚀,该零件为非关键零件,为了节省成本,找加工厂按原尺寸加工即可。

图4被海水腐蚀氧化的缸套图5被海水腐蚀氧化的活塞

图6被海水腐蚀的缸体

4.3.零件测量

数据测量是判定柴油机旧零件状况的主要手段,一个旧零件可用与否要取决于:

A.测量数据与标准数据的对比情况;B.目视零件状况;C.行业通用经验。

在柴油机零件测量及装配过程中,经常要做各种测量,除了常用的外径千分尺、量缸表、游标卡尺外,还使用如图7所示的各种通用的测量工具。

a)d)b)e)c)f)

图7常用测量工具

a)-内径千分尺;b)-标准长度接杆;c)-深度尺;d)-短塞尺;e)-长塞尺;f)-主轴承间隙测量专用塞尺4.3.1缸套内径

把缸套清洗干净后,用量缸表测其内径,上中下部各取三个值平均,所得数据如下:

序号上部中部下部标准值1缸活塞卡死在缸套里(拉缸),需破坏拔出,更换2缸137.17137.17137.19137.19±0.033缸137.17137.18137.194缸137.19137.201*7.185缸137.18137.18137.186缸137.201*7.18137.19表1缸套内径

由数据可以看出,5个缸的内径值均没有超出标准值允许范围,但第3缸锥度较为明显,所以要更换。缸套失圆度一般应在0.02MM以内。

4.3.2.活塞环槽间隙1缸活塞2缸活塞3缸活塞4缸活塞5缸活塞6缸活塞标准值0.05±0.0250.050.060.050.060.050.05表2活塞环槽间隙

环槽间隙都在标准值允许范围内,所以仅需更换第1缸拉缸的活塞,其它缸活塞可以继续使用。4.3.3.活塞环开口间隙序号上环标准中环标准油环标准1缸0.750无法测量2缸0.7500.724±1.401.080±0.700.572±0.1910.1910.1913缸0.7501.250.704缸0.7501.400.705缸0.7501.400.706缸.07501.400.70表3活塞环开口间隙根据行业经验,为保证缸套密封效果,活塞环为柴油机大修必换件,全部更换。

4.3.4.气门杆序号1缸2缸3缸4缸5缸6缸标准进气门9.419.419.419.419.429.419.441±9.429.429.419.429.419.420.008

进气门排气门9.419.419.419.419.429.429.419.419.409.419.419.419.429.429.429.419.419.419.419.42该气9.41门杆9.排气门9.419.429.419.41弯曲9.409.419.419.419.419.42表4气门杆数据

第3缸排气门杆弯曲,应是气门间隙调整误差所致。由于气门要与气门座配对研磨,所以在柴油机大修中,所有气门、气门座、气门导管要全部更换。4.3.5.曲轴轴颈(单位:in.)序号1道2道3道4道5道6道7道标准值点14.7504.7504.7514.7504.7534.7534.7494.750±点24.7504.7544.7504.7504.7514.7514.7500.008表5曲轴轴颈直径

4.3.6.喷油嘴测试1缸2缸3缸4缸5缸6缸28PSI损坏损坏损坏28PSI损坏表6喷油嘴雾化测试

第1缸和第5缸的喷油嘴雾化良好,其余喷油嘴有滴油或雾化不良的现象。雾化良好的喷油嘴在更换密封O形圈后可以继续使用。5.柴油机组装

柴油机的组装顺序总是以机座为基准件,将其他零件逐次往上装。一般可以按照由下部到上部、由固定件→运动件→固定件、由内部到外部等规律来安排装配顺序。

5.1.新气门安装

清洁缸盖,按以下顺序安装气门:(1)、装配气门导管;(2)、装配气门座,攻气门座倒角;(3)、研磨气门角度,新气门与新气门座配合面研磨,研磨后用柴油测漏。(4)、测量气门导管安装高度,安装新气门,气门卡簧,气门铰夹和气门锁套等。缸号进气1进气1进气2进气2排气1排气1排气2排气2上部下部上部下部上部下部上部下部1234569.449.449.449.439.429.429.449.449.449.439.429.439.449.419.429.449.449.449.439.449.449.449.429.439.429.449.449.429.429.429.429.429.429.419.429.42表7新气门杆直径(单位mm)9.439.429.429.429.429.429.449.449.449.429.429.42

5.2.安装主轴(1)、安装新的主轴上瓦,添加清洁润滑油;(2)、吊装曲轴,安装新的主轴下瓦;(3)、拧紧主轴承螺栓。一次:100牛顿米;二次:200牛顿米;三次:260牛顿米。转角120度并检查;(4)、转动曲轴,曲轴灵活转动。测量曲轴轴向间隙:0.34mm;(5)、松掉所有主轴螺栓测量,径向间隙:1缸:0.15mm,3缸:0.14mm,5缸:0.16mm(用铅丝装配在主轴瓦和曲轴间,拧紧扭矩后拆卸测量所得数据),符合要求;(6)、再次拧紧主轴承螺钉。一次:100牛顿米;二次:200牛顿米;三次:260牛顿米。转角120度并检查。5.3.安装发动机后部零配件(1)、安装曲轴后油封;(2)、安装飞轮壳,打紧螺栓:60牛顿米,100牛顿米,130牛顿米;(3)、安装飞轮,打紧螺栓:100牛顿米,200牛顿米,270牛顿米。5.4.安装发动机前部零配件(1)、安装凸轮轴;(2)、安装机油泵;(3)、安装中间惰轮,对准正时记号;(4)、安装前齿轮室盖;(5)、安装飞轮,并拧紧:100牛顿米;200牛顿米;270牛顿米5.5.翻转缸体,做清洁工作,安装并压紧新的缸套5.6.装配活塞(1)、将新的活塞、活塞销、卡簧安装上连杆;(2)、安装新的活塞环,开口间隙:第一道:5缸为0.660MM,其余各缸为0.508MM;第二道:1,2,4,6缸为1.180MM,3,5缸为1.270MM;顶环均为0.711MM);(3)、安装新的连杆瓦;(4)、将连杆瓦及曲轴涂上干净机油,用模具装配活塞,并拧紧连杆螺钉:一次80牛顿米;二次转120度;并检查确认。连杆侧隙为0.25MM。5.7.缸盖安装

安装缸盖,拧紧缸盖螺钉:一次:270牛顿米;二次:450牛顿米,450牛顿米检查并确认。松掉所有螺栓,并再次拧紧缸盖螺钉:一次270牛顿米;二次450牛顿米,450牛顿米检查并确认。5.8.安装发动机下部零配件(1)、对准油泵记号,安装油泵;(2)、安装水泵;(3)、安装机油冷却泵;(4)、安装机组下部两边各零部件;(5)、安装油底壳垫片,油底壳。5.9.安装发动机上部零配件

(1)、装喷油嘴;(2)、安装推杆等零配件,装配摇臂;(3)、调整气门间隙;(4)、将摇臂涂上干净机油,安装摇臂室盖;(5)、转动发动机,机组应灵活转动;(6)、安装缸盖前、后、侧零配件;(7)、安装中冷器及连接管;(8)、安装增压器及连接管;(9)、安装冷却交换器及附件。5.10.其余装配及测漏

(1)、认真检查柴油机各处,添加冷却水,经过一夜后观察,无泄漏现象;(2)、安装机油滤芯、添加机油,安装空滤等;(3)、再次进行各管路,外观检查,无异常状况;(4)、机组安装完毕。

6.空载测试及现场安装运转

6.1.空载测试

柴油机在车间组装完毕后,启动柴油机,运行约15分钟,油压65PSI,水温67摄氏度,机组震动正常,烟色目测均正常。无漏油,漏水,漏气现象。

6.2.现场安装运转

该柴油机在现场安装固定后,维修人员对其气门间隙进行测量检查,测得气门间隙如下(单位in.):123456进气门0.0190.0190.01200.0190.005排气门0.0240.0150.0120.0110.0130.015表8第一次试运转后气门间隙

所得数据与手册标准要求差别较大,经分析,认为是柴油机经过第一次试运转后,各运动部件磨合后导致的误差。于是按标准重新调整了气门间隙,如下:123456进气门0.0150.0160.0150.0150.0150.015排气门0.0300.0300.0280.0300.0300.030表9现场安装后调整的气门间隙

连接其他控制管线,用手动燃油泵将燃油管路排气,全面检查机组,盘车,启机运转。怠速980rpm运转5分钟,调至中速1500rpm运转7分钟,柴油机无异常声音,目测排气管排烟烟色正常,油压63PSI,水温65摄氏度,测得震动数值:驱动端(X:3.6mm/s,Y:4.1,Z:2.8);非驱动端(X:2.9,Y:2.2,Z:2.8),震动正常,再调至怠速运转3分钟,停机。

柴油机未带负载运转。

值得注意的是,在柴油机带负载运转一段时间后,还应再次检查气门间隙,防止因运动件磨合后导致气门间隙误差,造成柴油机发生故障。参考文献

[1]CATERPILLAR.3406BIndustrial&MarineEnginesDisassembly&Assembly.1984[2]CATERPILLAR.3406BIndustrial&MarineEnginesSpecifications.19

友情提示:本文中关于《JMY240柴油机大修总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,JMY240柴油机大修总结:该篇文章建议您自主创作。

  来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。


JMY240柴油机大修总结
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/704358.html
相关阅读
最近更新
推荐专题